LGZ1600全自动刮刀下卸料离心机操作规程Word文件下载.doc
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2.开机前的准备:
2.1检查各连接处是否正确、可靠;
排母液管道是否通畅;
2.2接通电源,启动气压系统,工作压力调至0.4~0.6MPa;
排净管道内水份;
2.3检查油箱油位是否合适,启动液压站,按要求将系统压力(60-80bar)调好;
检查管线的连接处、管接头、管帽或卡套螺母及工作油缸有无泄漏;
2.4松开机壳盖压紧手柄,打开机壳盖,安装翻盖保险装置;
2.5用手转动转鼓不得有咬死或卡滞现象;
检查主轴盖螺栓紧固情况;
检查滤布及滤布压条安装情况;
2.6拆除翻盖保险装置,关闭机壳盖并锁紧;
2.7依次试验进料阀、洗涤阀、在线清洗系统、气体反冲、开盖保护、过振动保护、料层控制器等装置工作是否正常(试验时进料阀、洗涤阀前端手动控制阀应处于关闭状态);
2.8检查刮刀的旋转终点位置,应处于复位位置上。
3.操作:
3.1离心机空载自动运行
将离心机控制系统置于自动档,按启动按钮,运行过程中如有异常现象应予排除。
3.2离心机手动负荷运行
由于不同的物料其特性有很大差异,如进料时间、进料次数、分离时间、洗涤时间、洗涤次数、脱水时间及卸料时间等,在离心机负载自动运行前应进行手动负载运行,以便掌握物料的特性,对离心机运行参数作相应修改。
开启油泵,接通气源,将离心机控制系统置于手动档,约10分钟后按启动按钮,按物料工艺及离心机工作过程运转,记录各工段时间。
经多次手动负荷运行循环后,将记录数据进行归纳总结,确定一比较合理数据对离心机运行参数进行设置,使离心机在自动运转时按设定的程序运行。
3.3离心机自动负荷运行
开启油泵,接通气源,将离心机控制系统置于自动档,约10分钟后按启动按钮,离心机按设定程序自动运行,一个循环运行结束自动按设定程序进入下一循环或停机。
注意事项:
1.严禁超速、超负荷运行。
2.离心机运行时严禁开盖。
3.如果出现振动过大或异常噪音,应立即关闭机器,切断电源,检查原因。
4.日常检查时应检查残余滤饼的稳定性,当残余滤饼掉落时,应打开门盖手动清理,否则下次运行时振动会很大。
5.刮料前先确定下游卸料装置是否准备就绪,如接料斗、绞龙。
故障及解决:
序号
故障特征
可能产生的部位
产生原因
检查方法
排除方法
1
机器不能启动
机门接近开关
接近开关损坏或没被激活
看接近开关是否损坏或有无松动
更换接近开关或重新安装
刮刀位置
刮刀没在初始位置
检查刮刀装置并检查油缸动作
使刮刀复位
刮刀在初始位置但接近开关没被激活
检查接近开关
更换接近开关
2
过载保护
主电机
电机过热,风冷电机不工作
打开后盖检查风冷电机是否损坏
修复或变换风冷电机,重启
3
机器正常运转时发生强烈振动
滤饼层
停机后未完全清除滤饼,造成各部位存在不同数量滤饼引起不平衡
停车后打开门盖检查
重新清除残余滤饼,并把滤布冲刷干净
转鼓
转鼓内掉入异物,产生不平衡
去除异物
滤网或滤布
滤网或滤布破损引起进料时部分漏料产生不平衡
停车后打开门盖检查,清除滤饼后检查
重新调换滤布或滤网
轴承座
轴承损坏
拆卸轴座.
更换轴承
4
欠流量保护故障
接近开关
接近开关不到位或损坏
看油泵支架接近开关
更换或重新调整接近开关
进油管
进油管堵塞
拆除进油管进行清理
将清理通畅后的进油管装上
油压表
油压不足
检查压力表
调整节流阀使压力达到设定值
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