烟气脱硫调试报告Word文档下载推荐.docx
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在调试过程中,各个参加单位认真贯彻执行启规和调试大纲的规定,圆满地完成了调试大纲规定的各项调试任务和技术指标,设备、系统运行状态、参数均达到了合同要求,调试过程检验验收项目全部优良。
二、工程概况
***热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程,FGD装置设计为两炉一仓工艺,脱硫效率不低于95%,每套装置包括烟气系统、输灰系统和供应系统。
三、前期准备
哈尔滨***环保设备制造有限公司对***热电有限公司***热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程的调试工作非常重视,体现哈尔滨菲斯德企业创造完美品质的精神,统筹安排,组织多名工艺、电气、机务和热控专业调试人员组成敬业精神、技术过硬、结构合理的调试队伍。
2015年12月调试人员便陆续进入呼伦贝尔安泰热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程的施工现场。
该工程的前期准备从调试策划、技术培训、调试大纲/措施编写出版各个环节抓起,从“精心组织、精心指挥、精心调试,确保安全、优质、按期投产、为业主提供满意服务”为目标,始终坚持“安全第一、优质服务,顾客至上”的原则。
按照合同规定哈尔滨菲斯德调试人员对呼伦贝尔安泰热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程的运行、检修人员进行了讲课培训和现场实习。
参照《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,调试大纲和整套启动试运通过试运指挥部组织审核并经试运指挥部总指挥批准,分系统调试措施在哈尔滨菲斯德内部经过认真、严格的审批出版。
为了控制试运全过程的安全、质量、进度,进行了精心的调试策划,根据本工程特点,结合实际安装进度,制定了科学、客观、合理的调试整体进度计划,使得试运过程完全可控,为呼伦贝尔安泰热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程的顺利进行打下良好基础。
技术培训:
2015年12月20——22日
讲课培训:
现场培训:
2015年12月23——27日
调试策划:
编制调试整体进度计划——10/10
调试大纲出版——10/10
整套启动措施出版——10/10
四、试运过程
在启动试运指挥部的直接领导下,在参战各单位的密切配合、共同努力下,呼伦贝尔安泰热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程按计划完成了DCS系统带电、电气系统带电、设备单体试运、分系统试运及整套试运,并于2015年12月27日完成了系统168h试运。
调试在工程进入单体试运便成为试运纳总、牵头的角色,以调试促安装、以调试促进度。
该工程调试在充分的前期准备基础上,进行了认真、细致的试运组织工作。
根据“调试大纲”要求,按照“调试整体进度计划”,将每个调试阶段的任务、每个调试工序的条件、每个调试项目的安排都统筹考虑、合理安排,并制定相应的阶段计划。
为落实调试整体进度计划,调试每天组织试运碰头会。
对每一主要工序调试人员在调试措施的基础上,结合现场实际,提出更详尽具体的条件要求,作为制定阶段计划的依据。
在试运过程中根据实际情况,不定期地汇总关于系统、设备、设计、施工、调试等方面的缺陷,作为消缺的依据,并落实到人、限期解决。
合理的计划能否转变为成果,关键在于计划实施过程中的控制,该过程控制必须把握计划中隐含的难点、热点问题,抓住关键项目,力克主要矛盾,轻重缓急有序,全面统筹考虑。
为了控制计划事实过程,当天安排的工作必须完成。
无不可抗拒因素而未完成任务者,加班务必完成。
在计划制定和实施过程中,充分发挥各方主动能动性,以合同为基础,尽量满足业主要求。
该工程试运过程主要节点如下:
技术交底情况
浆液制备与输送系统技术交底:
2015-12-15
烟气系统技术交底:
气力输灰系统技术交底:
电器系统、热控系统技术交底:
DCS调试措施技术交底:
整套启动试运措施技术交底:
设备单体试运情况:
DCS系统带电:
措施技术交底:
脱硫岛系统带电:
阀门传动:
2015-12-16
设备单体试运:
分系统试运:
烟气系统试运:
2015-12-21
气力输灰系统试运:
电气系统、自控系统试运:
整套启动试运情况:
生石灰进料:
2015-12-23
启动脱硫引风机:
脱硫实验结果:
168h试运情况:
2015-12-25启动烟气系统
2015-12-25启动气力输灰系统
2015-12-25关烟气旁路挡板门
进入168h试运。
到2015-12-27完成168h试运,FGD装置继续运行。
FGD装置试运期间,各项技术指标均达到设计和合同要求。
脱硫保证效率≥95%。
烟气SO2排放浓度≤200mg/Nm3;
脱硫装置Ca/S(mol/mol)≤。
脱硫装置出口烟气温度≥70℃。
五、调试的质量控制
呼伦贝尔安泰热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程调试大纲中对调试的质量控制和管理进行了严格的规定,同时制定了切实可行的质量控制措施。
在调试实施过程中,对分部试运和整套启动试运的质量管理和质量监督进行了分部管理,质量目标明确到调试过程的每一步,对质量和安全问题做到事前准备、事中控制、事后分析,从而保证了调试质量,同时进一步保证了调试工作全部按计划优质完成。
各种签证及时、手续完备,所有已经签证项目优良。
全部实现了调试大纲规定的安全、质量及各项技术控制目标。
调试技术质量目标
调试过程中调试质量事故为零;
调试过程中损坏设备事故为零;
调试过程中引起人身安全事故为零;
调试过程中造成机组事故为零;
启动未签证项目为零;
保护投入率100%;
自动投入率>
90%;
仪表投入率100%;
各设备运行状况达到规程质量要求;
系统运行各项参数达到设计要求;
争取整套启动试运一次成功
在调试实施过程中,特别强调安全的重要性,在进行技术交底及工作交底时,贯彻“三同时交底制度”,即交代工作的同时,进行安全文明施工和技术交底。
进入调试阶段严格执行工作票制度,同时加强反事故措施和检查,从而保证了调试工作的安全、质量、工期,全面完成了调试大纲规定的目标。
六、试运过程出现的问题及处理结果
1、震动筛溢料过多。
经改造下料管后正常。
七、结论
29mw锅炉脱硫改造工程自调试准备工作开始就以“精心组织、精心指挥、精心调试,确保安全、优质、按期投产,为业主提供满意服务”为整体目标,在调试实施前严格措施和各项管理制度的编制、指定,在调试实施过程中,严格执行措施和管理制度,严格控制各项质量技术指标,使调试工作中的各项安全、质量、技术指标均达到了调试大纲和设计要求,调试的整体质量优良。
该工程已经过168h满负荷连续试运行考核。
设备/系统运行稳定、正常、性能良好,各项参数及技术指标均达到合同要求。
脱硫运行人员参与了工程调试全过程,现已熟悉掌握本烟气脱硫装置的启停操作和运行控制。
总之,呼伦贝尔安泰热电有限公司鄂温克热力分公司2×
29mw锅炉脱硫改造工程已具备生产运行条件。
八、启动/运行的几点建议及注意事项
1、浆液制备与输送系统
(1)、定期检查石灰仓夜位。
(2)、浆液制备要严格温度和浓度,密度计要定期校验。
(3)、浆液罐有料位时,搅拌器不能停止运行。
(4)、浆液泵停运时,浆液管线必须冲洗,防止堵管。
2、烟气系统
(1)、启动脱硫引风机时,必须通知锅炉值长,防止造成锅炉负荷波动。
(2)、启停脱硫引风机时,必须严格操作规程。
3、气力输灰系统
每套仓泵为一个独立的输送单元。
空气母管上设有压力变送器并与输送系统联锁。
系统运行时母管压力≥。
当压力低于时输送系统将自行停运。
九、其他相关事宜
本装置配备1台电脑监视系统运行状态,监盘运行人员对公用系统分别重点监控,并对其他系统随时翻阅,发现报警及时处理。
有备用设备的设备运行期间要定期切换。
转动设备要定期加油、换油。
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