精选医学考试专业案例水真题docWord格式.docx
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C采用三层蜂窝形填料,填料层间隙为0.2m,超高0.5m,填料上水深为0.5m,填料层厚度为3m,则设计第一
(二)接触滤池总高度为4.4m。
D设计所需气量为27.77m3/min
4、某城镇采用三沟式氧化沟处理污水,已知污水设计条件如下:
Q=9000m3/d,按三个系列平均设计BOD5=130mg/l,NH3-N=20NOx-N=0mg/lTN=40mg/l,处理出水要求BOD≤10mg/l,NH3-N≤2mg/l,TN<12mg/l,若系统MLVSS=3979mg/l,脱氮率0.024kgNO3-N/kgVSS.d,生物污泥中的含氮量为7%,生物污泥产率1.06kgvss/kgBOD5,如不考虑温度和出水SS对BOD5计算的影响,则每个系列的生物脱氮反硝化水力停留时间为多少。
A2.4hB3.8hC4.8hD8.0h
5、某污水(2万t/d)经初沉池处理后出水水质为
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TN
碱度(CaCO3)
初沉出水
190
100
85
30
125
拟采用A/O工艺生物脱氮处理,并使处理出水NH3-N≤1mg/l,如经此处理,生物同化作用可除去其中10%的氮,出水中仍残留的NO3-N为5mg/l,要求剩余碱度(CaCO3计)不低于50mg/l,则在生化好氧池需补充碱度(CaCO3计)为多少?
(35.67)
A31.89B60.64C110.64D106.89
6、采用内径为7m的上流式厌氧污泥床反应器UASB处理工业废水,池体为圆形,进水流量为300m3/d,出水COD为400mg/l,有机物去除率为90%,容积负荷为5㎏COD/m3·
d,试计算UASB反应器的有效深度和水泫上升流速。
A1.56m0.08m/hB5.6m0.32m/hC6.23m0.32m/hD7.00m0.30m/h
7、某垃圾渗滤液处理厂,进水NH3-N浓度较高,经有机物去除和硝化后,硝态氮浓度为1500mg/l,已知污泥实际产率系数Yobs(为溶解性可降解COD计)为0.27,试计算理论上每立方米废水硝态氮彻底还原需多少溶解性可降解COD,同时可以产生多少碱度(以CaCO3计)?
注
(6958,5355)
A54564867B69585355C30983544D69585065
8、某城市污水处理厂反硝化池进水硝态N浓度为55mg/l,NO2—N浓度为20mg/l,DO浓度为1.5mg/l,若完全投加甲醇完成反硝化,试计算单位污水量所需投加的甲醇量。
以甲醇为碳源,同时考虑同化和异化两个代谢过程的反硝化反应如下:
A187B297C167D146
9、某生活污水处理实验站采用生物除P工艺,溶解性易降解COD含量155g/m3,PO43—P的含量3g/m3,反应器容积为1100m3,每日排放混合液200m3活性污泥产率系数Y为0.24gVSS/gCOD,内源代谢系数Kd0.07gVSS/(gVSS.d)活性污泥的P含量为0.09gP/gVSS,假设溶解性易降解COD完全被生物降解,试计算5000m3废水通过生物除P的去除含量和出水P浓度。
A14000g0.7g/m3B12000g0.6g/m3C24000g0.8g/m3D76700g0.5g/m3
10、某污水处理厂设计流量mg/l=50000m3/d,进水CNH3-H=40mg/l,出水CNH3-H=2mg/l,填料比表面积S’=1200㎡/m3,密度为1.1t/m3,表面负荷qNH3-N=0.5gNH3-N/m2.d,试核算采用曝气滤池除氮所城滤料体积。
A3333.3m3B3166.7m3C3483.4m3D500.0m3
11、某城市污水处理厂采用同步脱氮除磷的A2/O工艺,由于出水排放标准严格,同时近年来进水BOD/TN有所降低,需改造以达到氮、磷同时稳定达标排放,以下措施哪个是不可行的。
A投加醋酸盐,以缓解BOD/TN下降的不利影响
B利用初沉池产生的污泥进行发酵产生VFA(挥发性脂肪酸)来提供额外的易生物降解COD,送往二级处理的厌氧区。
C控制曝气池的曝气强度,使二沉池内的DO保持在适宜范围,防止循环混合液对缺氧反应器产生干扰。
D为硝化彻底,进而提高总P的去除率,应该尽量加大好氧区曝气量,并加大送往厌氧区的回流量。
12、某城镇采用SBR法处理城市污水,设计Q=4500m3/d,排出比1/m=1/4,无闲置时间,运行周期6h,反应器个数2个,试计算SBR法反应池的单池有效容积。
A2500m3B2750m3C2250m3D3000m3
13、某啤酒厂年产8万吨,废水排放量3000m3/d,其进水PH值为9.2,CODcr1729mg/l,BOD5885mg/l,SS463mg/l,试分析下列哪一种工艺处理效果相对较差。
A废水→调节池→水解酸化池→生物接触氧化→气浮池→出水
B废水→调节池→水解酸化池→射流曝气池→沉淀池→出水
C废水→调节池→UASB→曝气池→沉淀池→出水
D废水→调节池→水解酸化池→生物滤池→沉淀池→出水
14、某偏酸性工业废水处理工程中,拟采用粒状活性炭吸附和再生处理单元,试分析下列对该废水处理的设计中选择哪项是错的。
A对活性炭处理单元应设跨越式旁管路
B应考虑设计备用炭塔和腐蚀防护
C预调查污水PH到中性或偏酸性
D加热再生活性炭后设水急冷措施
15、某污水处理厂采板框压滤机(过滤面积2500m2)进行消化污泥脱水,污泥浓度Co=35100mg/l,投加化学药剂调理污泥,投加量为干固体的3.6‰,调理后污泥脱水负荷为0.04m3/(m2.h),试计算每天的脱泥量,(每天工作3次,每班工作t=180min,不计卸泥准备时间)
A900m3B18000m3C300m3D2000m3
16、某工业废水经预处理后废水中主要污染物SS为15-100mg/l,拟选用滤池进行过滤处理,要求滤层较厚,过滤周期长,小阻力配水和出水水头可利用,下列哪种滤池最适宜。
A压力滤池B脉冲滤池C上向流滤池D粗滤料滤池
17、某污水厂氧化沟工艺采用转盘曝气机,由于设计不当沟内平均流速低于0.2m/s经常出现污泥沉淀,此外,由于进水有机物浓度增高等原因,出现DO不足问题,下列哪项解决措施不当?
A转盘曝气机的充氧能力与转盘转速以及浸没度和安装密度有关,应提高转盘转速,增加没度和增加安装密度来增加充氧量,提高推流能力。
B若曝气转盘转速超过55r/min,浸没深度超过0.6m,充氧量增加有限,应增加鼓风曝气和水下推进器。
C在维持原有转盘曝气机不变的情况下,可增加一组立轴表面曝气机提高推流速度,增加DO。
D可在转盘下游直道中设置75°
倾斜导流板,强化气水间混合提高充氧能力。
18、某城镇污水处理厂实际处理水量为0.5万吨/天,已建污水再生回用一期工程的实际处理水量为总水量的20%,混凝工艺的凝聚剂最大投量为80mg/l,平均投量为45mg/l,混凝剂浓度为16%,混凝剂调制次数为2次/日,该污水处理厂拟建污水再生回用工程二期,处理规模扩大到一期的3倍,设计处理水量安全系数取1.2,混凝剂调制系数为3次/日,其余参数同一期工程,二期工程中,溶药池总容积占溶液池总容积的26%,共设计5个溶药池,每个长4m宽3.5m,超高0.2m,底部沉渣高0.4m,试计算溶药池的高度应设计为多少。
A1.4mB1.8mC2.1mD1.7m
19、某纤维板企业于1990年建厂,生产能力10万t/a,年生产330天,2003年扩建15万t/a,生产能力,试计算其设计废水处理量。
A947m3/hB856m3/hC316m3/hD568m3/h
20、某厂产生含氟废水平均浓度为150mg/l,欲使出水氟含量达8978-1996一级标准(F-<
100mg/l),下列工艺流程中哪项不能满足排放要求。
聚合硫酸铝
↓
A废水→调节→絮凝→气浮→砂滤→活性炭吸附→出水
B废水→调节→絮凝→气浮→离子交换→出水
消石灰
C废水→调节→一级反应池→一级沉淀池→二级反应池→二级沉淀池→出水
聚合硫酸铝
D废水→调节→絮凝→沉淀→超滤→出水
21、某污水处理厂最大流量Qmax=0.4m3/s,总变化1.5,根据进水水质特性设置4座竖流式沉砂池,试判断下列选项中哪项是正确的。
A中心管直径0.5m
B若中心管内流速为0.2m/s,池内上升流速0.05m/s,则沉淀池直径为3.57m
C若最大设计流量时污水流行时间t=30s,则沉砂池的总体积为12m3.
D若每2天清砂一次,沉砂量为30m3/106m3污水,则沉砂部分所需容积为1.4m3。
22、某城市污水处理厂污泥产量1000m3/d,含水率99%,经机械压缩后含水率为95%,VSS为70%,现拟对浓缩后的污泥进行中湿厌氧消化稳定,试计算中湿厌氧消化池的有效容积[容积负荷≤1.5kgVss/(m3.d)。
(4667)
A3500m3B5000m3C6667m3D6250m3
23、利用厌氧-好氧联合处理工艺处理啤酒厂污水,处理量4500m3/d,进水水质COD2000mg/l,BOD5为1000mg/l,SS500mg/l,出水达8978-1996一级标准,设计厌氧容积负荷8kgCOD/m3.d,COD、BOD和SS去除率分别为85%、80%、30%,好氧段MLSS浓度为3g/l,污泥负荷为0.2kgBOD5/(kgMlss.d),则下列选项正确的是
A厌氧池容积1125m3,好氧池HRT8h。
B厌氧池容积HRT1.5h,好氧池1125m3。
C厌氧和好氧总HRT为14h。
D厌氧池HRT6h,好氧池容积1350m3。
24、某钢厂的炼焦车间年产焦炭100万t,生产中产生焦化废水mg/l=1300t/d,通过蒸氨工段对氨水回收后,其废水水质COD=200mg/l,NH3≤120mg/l,oil≤40mg/lCN-≤30mg/l酚≤400mg/l,当地环保部门要求排放废水达一级标准,即COD≤100mg/
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