8000Nm3h制氢及50万吨年加氢精制装置改造可行性研究报告文档格式.docx
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集团公司成立九年来,立足本地资源优势,采取多元化经营战略,逐步形成了一个拥有员工1200余人的现代化企业。
曾先后荣获“xx市十佳民营企业”、“xx市重点保护企业”、“xx市十佳青年民营企业”、“中国农业银行山东省分行AAA级信誉企业”、“山东省工商系统诚信纳税企业”、“中国优秀企业”等荣誉称号。
xx集团接管xx石油化工厂有限公司后不断深化企业改革,切实转换经营机制,以现代化企业制度的标准严格要求,使企业焕发出了勃勃生机。
为优化管理资源,创新工作绩效,提升管理的科学化水平,以适应公司不断发展壮大的需要,xx石油化工厂有限公司先后通过ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系认证,建立了较为完善的质量环境管理体系。
目前,xx集团(xx石油化工厂有限公司)已拥有40万吨/年常减压装置、120万吨/年重油分馏装置、20万吨/年催化裂化装置、5万吨/年气体分离装置、5万吨/年脱硫装置、1万吨/年MTBE装置、80万吨/年延迟焦化装置、30万吨/年加氢精制装置和5000标方/小时的干气制氢装置各一套及其配套设施,固定资产5.45亿元,职工700多人,下设财务部、办公室、生产技术部、安全设备部、生产车间及后勤服务单位等18个部门。
为加快企业发展,不断提高企业的经济效益和社会效益,xx集团以国家大力支持民营经济的发展为契机,为断扩大石化公司的经营规模,发挥企业管理优势和资源优势,走石油炼制精细化工之路。
xx集团(xx石油化工厂有限公司)位于胜利油区,从事石油加工多年,在原油采购、生产技术、企业管理、产品市场开发等方面积累了丰富的经验。
面对国内外炼油行业的激烈竞争,特别是加入WTO后企业环境的巨大变化,提高企业的竞争能力,提高原油的加工深度、精度,才能为企业的生存和发展创造必要的条件。
随着国民经济的发展,社会对汽油、柴油、石油液化气等石油产品的需求量急剧增加。
为了公司的发展并充分利用国内及国际重油资源,向深加工要效益,xx集团(xx石油化工厂有限公司)拟将5000Nm3/h制氢及30万吨/年加氢精制装置改造为8000Nm3/h制氢及50万吨/年加氢精制装置。
第三节项目的范围
本改造项目以焦化干气为主原料,以轻石脑油为备用原料生产工业氢,生产氢气规模为8000Nm3/h。
然后对重油催化改造装置的柴油进行加氢,改善重催柴油的品质。
干气制氢工艺由原料气压缩、原料气精制、轻烃水蒸气转化、中温变换、PSA以及余热回收等部分组成。
加氢工艺由反应、分馏、压缩及废水汽提等部分组成。
第四节研究结果
一、项目概况
xx集团(xx石油化工厂有限公司)8000Nm3/h制氢及50万吨/年加氢精制改造装置,制氢采用价格较低、产氢率较高的焦化气作为装置原料,与采用轻石脑油作为原料相比,能显著的降低装置氢气成本;
采用较高的转化出口温度,合理的转化压力,增加转化深度,提高单位原料的产氢率,从而降低原料和燃料消耗;
选用较低的水碳比(3.5)进一步降低转化炉的燃料消耗。
基本工艺为:
原料气压缩→原料气精制→转化→中温变换→变压吸附PSA。
加氢改造采用国内成熟的加氢精制工艺技术,催化剂采用国产成熟加氢精制催化剂。
反应部分采用炉前混氢方案;
生成油脱硫化氢塔采用直接吹汽法;
催化剂的预硫化采用湿法硫化方案,催化剂再生采用器外再生。
污水汽提单元采用单塔汽提、侧线抽氨工艺技术。
滤后原料缓冲罐、软化水罐等采用氮气保护,防止其与空气接触。
为防止原料中固体杂质带入反应床层,使催化剂结块,造成压降增加过快,采用了自动反冲洗过滤器。
高压换热器采用双壳程式换热器,传热效率高、压降低,减少设备台数和占地面积。
二、主要技术经济指标
1、主要产品名称、数量及规格
序号
产品名称
密度
g/cm3
产量
x104t/a
备注
1
精制柴油
0.8365~0.8383
47.50
2、主要原料名称、规格和用量
用量
重催柴油
0.8396
48.00
2
干气
1.66
3、公用工程规格
(1)1.0MpaG蒸汽
温度250℃
压力1.0MpaG
(2)循环水
温度(上水)32℃
压力(上水)0.45MpaG
污垢系数1.68×
10-4m2.K/W
(3)新鲜水
温度常温
压力0.4MpaG
污垢系数5.17×
(4)除盐水
温度常温
压力0.3MpaG
(5)压缩空气
压力0.6MpaG
(6)仪表风
露点40℃
(7)电
6000V50Hz
380V50Hz
220V50Hz
4、“三废”排放及环境治理
(1)废水
含油污水主要来源:
机泵端面冷却水;
油品采样冷却水;
装置改造后厂房内外冲洗排水;
装置改造生产排出的少量污水;
改造装置内可能污染的雨水;
生产岗位少量生活污水,以上污水均由下水道排至污水处理场统一处理。
在装置改造出口设置有含油污水检测池,以便对排出污水进行计量和检测。
设计中采用一切手段减少新鲜水用量,以力求减少含油污水总的排放量,含油污水排水井采用混凝土井,防止渗漏污染环境。
生活污水经化粪池截污后排入工厂生活污水管网。
装置改造产生的酸性水排至酸性水汽提装置处理后,净化水回用于常减压及催化裂化装置。
(2)废气
本项目改造排出的废气主要是炉子的烟气。
为保证完全燃烧,节约能源,加热炉采用空气预热器及强制通风设施,烟囱的设计不仅满足抽力的要求,同时满足环保要求。
对于装置操作过程中可能排放的含烃类气体排入燃料气系统或排入火炬总管。
(3)废渣
本装置改造生产的废渣为失活的催化剂和吸附剂,深埋或回收处理。
(4)噪声污染,主要来自泵区和加热炉区。
本装置改造的泵采用低噪声离心泵,风机采用低噪声离心式风机,切均采用露天布置。
其噪音均小于85分贝,满足《化工建设项目噪声控制设计规范》要求。
加热炉布置在室外,其烧嘴采用低噪音烧嘴,使炉区的噪音控制在85分贝以下。
5、主要技术经济指标汇总
主要技术经济指标表
项目名称
单位
数量
设计规模
1.1
制氢
Nm3/h
8000
1.2
加氢精制
104t/a
50
实际加工量48万吨
产品方案
2.1
47.5
3
年操作小时
h
4
主要原辅材料消耗
4.1
原材料
4.1.1
48
4.1.2
焦化干气
4.2
辅助材料
4.2.1
制氢催化剂
t/a
25.57
4.2.2
加氢精制催化剂
42.8
4.2.3
水蒸汽
2.73
5
公用系统消耗量
5.1
燃料气
kg/h
2174
5.2
1.0MPa蒸汽(外送)
-6400
制氢产气
5.3
1.0MPa蒸汽
4640
5.4
电
KW
2450
5.5
循环水
t/h
1098
5.6
除盐水
14.7
5.7
净化风
280
5.8
氮气
140
5.9
回收凝结水
-4640
加氢回收
6
三废排放量
6.1
废水
6.2
炉子烟气
117600
6.3
废催化剂
68.37
7
装置定员
人
37
8
工程占地面积
m2
16275
9
项目总投资
万元
12400
9.1
建设投资
10097
9.2
建设期利息
144
9.3
铺底流动资金
2159
10
年均总成本费用
215168
11
年均销售收入
227303
12
年均销售税金及附加
8909
13
年均利润总额
3226
14
财务评价指标
14.1
静态指标
14.1.1
投资利润率
%
18.50
14.1.2
投资利税率
69.59
14.2
动态指标
14.2.1
所得税后财务内部收益率
21.07
14.2.2
所得税后财务净现值
6440
14.2.3
投资回收期
年
6.02
含建设期1年
14.2.4
所得税前财务内部收益率
26.27
14.2.5
所得税前财务净现值
10793
三、结论
本项目改造上报投资12400万元,其中建设投资10097万元,铺底流动资金2159万元;
项目改造投产后年利润总额3226万元,年税后利润2419万元,所得税后项目投资财务内部收益率为21.07%,投资回收期6.02年(含1年建设期),各项经济指标均高于行业基准值。
具有良好的盈利能力。
综上所述,本项目改造实施后,能够为企业带来较好的经济收益,获取良好的投资回报。
第
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