石油集团热电厂锅炉烟气脱硫技术改造工程可行性研究报告.docx
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石油集团热电厂锅炉烟气脱硫技术改造工程可行性研究报告.docx
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石油集团热电厂锅炉烟气脱硫技术改造工程可行性研究报告
石油集团热电厂
锅炉烟气脱硫技术改造工程
可行性研究报告
(修改版)
一概述-----------------------------------------------------------1
二热电厂状况----------------------------------------------------5
三工程建设条件------------------------------------------------10
四技术改造方案----------------------------------------------11
五GSA系统的技术特点------------------------------------17
六脱硫工程设想--------------------------------------------------19
七运行参数及消耗指标-----------------------------------24
八环境评价与社会评价----------------------------------26
九节约能源及合理利用能源----------------------------27
十劳动安全与工艺卫生----------------------------------28
十一生产组织及定员----------------------------------------------29
十二工程实施条件和计划进度安排---------------------------30
十三投资估算及经济评价---------------------------------------31
十四结论与建议---------------------------------------------------35
附图
一概述
1、1项目概况
1、1、1项目名称
××石油集团有限责任公司热电厂锅炉烟气脱硫技术改造工程
1、1、2承办单位概况
××石油集团有限责任公司(原××省油田管理局)是以石油勘探开发、生产、工程技术服务为主业,从事多种经营的大型石油企业,其总部设在××省西部松原市。
松原市是××省新兴的工业城市,横跨松花江两岸,占地约25平方公里,人口约30万。
前几年松原市电力供需矛盾比较突出,并且没有大型的集中供热设施,油田矿区冬季采暖均由分散的燃油小锅炉供给,由于小锅炉能耗高、热效率低,烟气治理设施不完善,造成的能源浪费和大气环境污染问题非常严重。
鉴于这种原因,为节约能源、缓解松原市的电力供应紧张状况,变分散供热为集中供热,改善市区大气环境质量,经国家计划委员会批准,由××石油集团有限公司承担建设了××油田自备热电厂。
该厂始建于1996年,厂址位于松原市经济技术开发区,全厂规划装机容量为200MW,分两期建设,一期工程安装2台50MW双抽供热机组,配4台220t/h煤粉锅炉,一期工程于2000年12月开始投产发电,2002年全面向油田矿区及松原市有关单位供热,目前,二期扩建工程可行性研究报告及环评报告正在编制中。
1、1、3编制依据
1)××石油集团有限责任公司关于委托××省××××设计研究院编制《××石油集团有限责任公司热电厂锅炉烟气脱硫技术改造工程》可行性研究报告的委托函;
2)××石油集团有限责任公司热电厂提供的有关基础资料;
3)中华人民共和国国家标准《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003;
4)国务院令[1998]253号《建设项目环境保护管理条例》;
5)《火力发电厂可研报告内容深度规定烟气脱硫部分暂行规定》DLGJ138-1997。
1、1、4项目提出的理由与过程
××石油集团有限责任公司热电厂现有4台SG-220/9.81-M622型高压煤粉锅炉,每台锅炉尾部烟道配一台三电场静电除尘器,自2000年投运以来一直运行比较稳定,经环境监测部门测试,除尘器出口烟尘排放浓度191.8mg/Nm3,SO2排放浓度695mg/Nm3,此两项排放指标均符合该厂建厂时所执行的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-1996之规定。
由于国家环境保护总局和国家质量监督检验检疫总局2003年对排放标准重新修定,修定后的新版《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003代替原《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-1996版本,并自2004年1月1日开始实施。
国家新制定的标准对烟尘及二氧化硫的排放浓度提出了严格的要求,规定了现有火力发电锅炉应达到的排放限值,并从时间段上进行明确划分。
油田热电厂扩建工程拟于2006年建成投产,按新标准从时段划分上为第2时段,到2010年时,油田热电厂原系统与新建系统配制达到6炉3机,锅炉烟气二氧化硫的排放浓度按国家规定不超标,但已超过松原市政府下达的总量控制指标要求。
为更好地贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,防治热电厂排放造成的污染,保护生活环境和生态环境,改善环境质量,促进热电事业的技术进步和可持续发展。
本着及早解决,提前预防的原则,××石油集团有限公司在扩建工程中充分考虑脱硫设施的基础上,提出对热电厂原有(四台锅炉)烟气净化处理设备进行技术改造,增装脱硫设施(原设计烟气系统无脱硫设施),以满足新标准对热电厂大气污染物排放的要求。
1、1、5项目建设性质及地点
本项目属于技术改造工程,在现有热电厂锅炉烟气系统上进行改造。
热电厂厂址位于松原市经济技术开发区,东经124°46′,北纬
50°08′,距松原火车站约6.5公里,距松花江大桥约1公里,厂区占地面积16万平方米。
1、1、6项目建设规模与目标
该工程在现有热电厂4台220t/h高压煤粉锅炉的尾部烟气系统中,分别加装脱硫装置及其配套的辅助设施,通过本次技术改造使其排放的污染物达到国家标准规定的要求。
1、1、7可研究报告研究范围
本可研报告的研究工作范围为:
烟气脱硫系统技术方案的选择、工艺流程的确定、脱硫设备及其配套设施的论证,其界线自锅炉尾部烟气出口至烟道入口(不含静电除尘器的选择)。
1、1、8主要技术原则
1)编制按照电力工业部电力规划设计总院颁发的《火力发电厂可研报告内容深度规定烟气脱硫部分暂行规定》执行。
2)认真贯彻执行国家有关节约能源、环境保护、劳动安全、工业卫生、及消防等方面的要求和规定。
3)设计中采用国内成熟的新技术、新工艺、新设备、新材料力求达到同类工程的先进水平。
4)在设备选择中采用高效、低耗节能产品以技术上相对先进、机械化、自动化程度高、安装方便、检修维护简单实用为原则。
5)合理利用资金,在设备选择时需经多方比较,尽最大的可能降低工程造价。
1、1、9工作简要过程
2004年12月15日我院正式收到××石油集团有限责任公司关于编制《××石油集团有限责任公司热电厂锅炉烟气脱硫技术改造工程》可行性研究报告的委托函。
院计划经营部门立即组成了由一名副总工程师挂帅,有关专业人员参加工作班子,12月17日赴现场进行实地踏察,了解有关现场的情况并收集相关的基础资料,为正式开展报告的编制工作做前期准备工作,回院后正式进入可研报告的编制工作,计划于2005年初出版本报告。
二热电厂状况
2、1热电厂规模
××石油集团有限责任公司(原××省油田管理局)是以石油勘探开发、生产、工程技术服务为主业,从事多种经营的大型石油企业,其总部设在××省西部松原市。
松原市是××省新兴的工业城市,横跨松花江两岸,占地约25平方公里,人口约30万。
前几年松原市电力供需矛盾比较突出,并且没有大型的集中供热设施,油田矿区冬季采暖均由分散的燃油小锅炉供给,由于小锅炉能耗高、热效率低,烟气治理设施不完善,造成的能源浪费和大气环境污染问题非常严重。
鉴于这种原因,为节约能源、缓解松原市的电力供应紧张状况,变分散供热为集中供热,改善市区大气环境质量,经国家计划委员会批准,由××石油集团有限公司承担建设了××油田自备热电厂。
该厂始建于1996年,厂址位于松原市经济技术开发区,全厂规划装机容量为200MW,分两期建设,一期工程安装2台50MW双抽供热机组,配4台220t/h煤粉锅炉。
一号机组于2000年12月开始投产发电,二号机组于2001年9月投产发电。
2002年全面向油田矿区及松原市有关单位供热,目前,二期扩建工程可行性研究报告及环评报告正在编制中。
2、2现有机组状况
热电厂现有4台上海锅炉厂生产的220t/h高压煤粉锅炉,配备中间贮仓式制粉系统。
锅炉采用平衡通风,每台炉各配两台鼓风机,两台引风机,一台三电场静电除尘器,原设计未设烟气脱硫装置,4台炉共用一座高180米,上口径4.5米的钢筋混凝土烟囱。
除灰及除渣均为水力系统,经由灰浆泵打入位于松花江大桥下游5公里处的厂外贮灰场,灰场总库容153万立方米。
2、3煤质及煤源
热电厂燃用黑龙江省烟煤,即双鸭山、鸡西、鹤岗、七台河煤矿的煤碳,以上煤矿均为国有煤矿,煤碳储量丰富,供应充足。
其煤质主要特性指标入下:
碳 C=50.81%
氢 H=3.77%
氧 O=9.40%
氮 N=0.60%
硫 S=0.24%
灰份 A=22.96%
水份 W=12.22%
挥发份 V=43.03%
发热值Q=19565KJ/kg
锅炉燃料消耗量见下表:
名称
数量(t)
备注
小时耗煤量
126.92
日耗煤量
3046.08
年耗煤量
698060
按年运行5500小时计
2、4厂址概述
1)地理位置
厂址为于松原市经济技术开发区内,东邻松原市江桥一街,距江桥路约700米,北邻经济技术开发区的临江路,南距松原大路约160米。
2)水文气象条件
厂址地处温带大陆性季风气候,四季分明,冬季严寒而漫长,夏季温热多雨,春秋短促且气候多变。
该地区主要气候特征参数如下:
历年平均气温:
4.7℃
历年平均最高气温:
10.9℃
历年平均最高气温:
-0.7℃
极端最高气温:
36.9℃
极端最高气温:
-36.1℃
最大冻土深度:
183.0cm
年平均风速:
3.3m/s
平均降水量:
447.0mm
主导风向:
全年SW
夏季SWSSW
冬季SW
2、5工程地质
热电厂厂址属松辽平原的第二松花江左岸一级地段,地质构造上属新华夏第二沉降带,地势平坦,由东南微向西北倾斜,海拔高度131-134米,无活动性断裂通过,故为稳定地区。
地层上为一套河流冲击相,0-10m为粉细砂石,10-30m为中粗砂和圆卵石等,上部饱和粉细砂具有砂土液化现象,为第四系孔隙潜水、埋深在1.0-3.0m之间,最大冻土深度为183cm。
该地区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.20g,历史上未曾发生过震级较大的地震。
2、6供水水源
根据××石油集团有限责任公司热电厂扩建工程《水资源论证报告》分析,扩建工程水源地计算区面积为15.3公里,在开采条件下,保证率为97%的地下水总补给量为4.65×104m3/a。
一期工程从水源地取水1.80×104m3/d,扩建工程取水0.94×104m3/d(包括补足一期工程缺水量0.29×104m3/d),扩建后热电厂合计取水量为2.74×104m3/d,年取水量为860×104m3/a,小于允许开采量,水源地完全满足一二期工程用水要求。
本期工程水源地选择在卡拉店西北第二松花江左岸堤外,在一期工程水源地西北靠江边一侧,距电厂6km,沿松花江南江南岸傍河布井取水,经过计算和实地勘测
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