大路口变#1主变大修总结报告DOC.docx
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大路口变#1主变大修总结报告DOC
大路口变#1主变大修总结报告
郑杰
一、基本情况
辰溪电力公司大路口变建设于2001年,共有2台主变,#1主变型号SFS7-31500/110kV,是贵阳变压器厂1994年8月产品,于2002年5月投运,现已运行12年。
在运行过程中,曾经历过两次短路故障冲击,由于负荷紧张,电网结构等原因,#1主变一直是高负荷、重载运行,不能开展吊罩大修。
在辰溪电力公司7月份成功实施了城区负荷分配,转移了近4000kW负荷至110kV辰溪变后,才具备了#1主变实施吊罩大修的基础条件。
为确保供电的可靠性和安全性,对其大修是十分必要的,在经过认真准备,多方协调,请教市公司专家,并得到检修试验业务室积极支持,公司领导决定对#1主变进行大修。
二、检修目的
#1主变运行至今已经有12年,按规程要求在投运5年内或每间隔10年需开展大修1次,#1主变早已超过检修周期。
而且#1主变存在以下缺陷:
渗漏油严重
(1)
渗漏油严重
(2)
35kVB相套管桩头滑丝、变形、渗油
玻璃管油位计脏污,不利于运行人员巡视,观察。
本次检修主要目的为更换全套密封件,消除35kVB相套管桩头滑丝、变形、渗油等缺陷,开展诊断性电气试验。
通过吊罩检修消除隐蔽缺陷,确定设备电气性能、健康水平。
避免因缺陷得不到消除,导致故障停运引起事故,提高设备安全性、可靠性、经济性。
保证电网安全、设备安全。
三、组织管理
为保证大修的顺利完成,公司对此次大修任务高度重视。
在大修前,进行了充分的准备。
一方面按照变压器大修的要求,及中华人民共和国电力行业标准《电力变压器检修导则》(DL/T573---95),结合大路口变电站#1主变的缺陷和可能会本次大修工作中出现的一些问题,认真组织编写了#1主变大修的《施工方案》,经公司生产领导审核,报市公司生产副总批准。
认真按照标准化作业流程编写《工作票》、《工序质量卡》,组织管理、安监、调控、运行、施工等各个单位、部门召开检修前协调会,对本次大修吊罩任务作了详细的分工安排,让各单位了解工作安排、明确工作任务。
做好开工准备;另一方面在厂家及兄弟单位的紧密配合下,积极组织大修所需材料、配件,例如滤油机、油罐、套管架等,保证主变大修工作的顺利开展。
这次主变大修,严格按照标准化作业流程进行变电设备检修,检修中对人员及安全管理、检修工器具管理、现场布置等相关工作都按照标准化要求进行。
四、安全措施
安全工作始终是工作的重中之重,为了安全、优质的完成此次主变大修任务,辰溪公司坚持“安全第一,预防为主”的方针,在#1主变大修过程中,工作负责人每天开工前召开班前会,进行工作进度布置、危险点和质量控制点分析,在现场按照主变大修施工方案的要求组织工作,确保生产安全,控制检修质量,每天收工后召开班后会进行总结和安排;同时认真细致地做好个人安全防护措施、现场安全保护措施和各种安全隔离措施,实现了大修安全的能控、可控、在控。
根据大修现场实际,制定切实可行的安全措施。
1、开工前,工作负责人对工作班成员开展“三交”,交待工作任务、停电范围及安全措施。
细致做好安全防护措施。
例如在#1主变的工作区域四周设置硬质围栏,做到检修设备与运行设备的完全隔离;吊车接地时,接地线选用6mm²铜芯线,连接点严格按要求用螺丝拧紧,确保可靠接地等。
2、是指定专人为安全监察员。
施工过程中,安全员随时排查现场施工安全隐患、检查现场违章行为,及时纠正和处理不安全的行为,并加强协调、督促整改。
3、公司领导始终坚持在检修现场,在施工过程中遇到困难时,积极协调,组织各方人员会商,拍板确定实施方案。
无论是安全监督还是施工质量,均认真督促施工单位,按规程、规范及施工方案要求实施检修工作,。
五、质量管控
10月14日大路口变电站#1主变大修工作正式开始,本次大修工作共安排15名检修人员实施。
工作一展开,大家各就各位,各司其职,各负其责,现场紧张繁忙而有序。
14日按施工方案实施各项修前试验。
试验过程中发现110kVB相直阻偏大,经各方商讨决定按计划实施吊罩工作。
15日上午9点半开始了#1主变110kV侧和35kV侧套管接线柱引线拆除,并进行器身检查、拆除主变控制回路及二次回路的电源线路等工作。
并在起重人员和厂家技术人员的协同配合下,拆除了主变高、中压侧和中性点的套管以及油枕等附件;同时,抽出部份变压器油并进行处理。
16日,在全部抽出变压器油并进行处理后,#1主变吊罩检修开始,25吨的大型吊车开始吊罩,随着吊钩的缓缓升高,#1主变的钟罩被成功吊起。
吊罩检修
(1)
随后检修人员对变压铁芯、绕组和铁轭等常规件进行了详细的检查、清扫,并逐个对各个紧固螺丝紧固一遍,检查分接开关动作是否灵活可靠,有无损坏;对铁芯的绝缘进行检测,对油箱底部的铁屑及杂物进行清理;
吊罩检修
(2)
110kVB相引线绝缘损伤
在吊罩检修中发现的110kVB相引线绝缘损伤,110kVB相导电杆有电弧灼伤,是导致直阻偏大的原因。
现场决定对110kVB相引线绝缘损伤部分用皱纹纸和白纱带进行包扎修复。
110kVA相抱箍线夹裂纹
110kVB相导电杆、35kVB相导电杆则需从厂家派焊接技术人员对导电杆重新更换焊接加工。
吊回钟罩后按规定回装附件紧固螺栓,回装高、中压侧和中性点套管等,对所有放油阀进行密封;为免主变内部受潮,将变压器油加至高出变压器铁芯位置(110kVB相导电杆是检修中发现问题,需厂家调货,110kVB相套管无法及时回装)。
17日,完成了主变散热片、油枕、净油器、主变风机辅助设备的回装工作。
18日,完成110kVB相导电杆、35kVB相导电杆重新更换焊接加工,并在当天完成110kVB相套管、35KVB相套管回装,将变压器油加至油枕正常油位。
19日,主变注油后静止,并对主变各密封件仔细检查,查看有无渗漏点,对变压器外壳清洗。
20日,进行主变投运前各项电气试验、主变绝缘油检验等,各项试验数据指标都达到合格,当天进行冲击合闸试验,带负荷运行。
#1主变大修实现了安全优质高效。
六、检修效果
此次大修从10月14日开始,到10月20日,检修工程历时7天提前按照预定计划完工。
由于事先准备充分、分工明确,提高了工作效率,吊罩大修后,大路口#1主变的健康水平有了进一步提高,尤其是在本次检修中发现的110kV侧B相导电杆电弧灼伤、引线有轻微局部放电,绝缘损伤等缺陷得到了及时、有效的处理。
避免了因隐患发展导致故障检修停电的事件发生。
确保了辰溪电网的可靠、安全运行。
通过此次主变大修,锻炼了队伍,增强了协调作战精神,积累了宝贵的经验。
附:
大修检查处理记录:
1、110kV侧B相导电杆有电弧灼伤(吊罩检查过程中发现)、35kVB相导电杆滑丝、变形,均重新更换焊接加工。
2、110kV侧B相引线有轻微局部放电现象(吊罩检查过程中发现),对引线绝缘损伤部分用皱纹纸和白纱带进行包扎修复。
3、更换冷却风机1台,2个净油器内硅胶全部更换、更换净油器蝶阀4个。
4、铁芯螺栓紧固。
5、更换变压器全部密封件。
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