中原油田污水站改造完善工程设计总结.docx
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中原油田污水站改造完善工程设计总结
中原油田污水站改造完善工程设计总结
中原油田文一联污水处理站(简称文一污)、文明污水处理站(简称文明污)、胡二污水处理站(简称胡二污)分别隶属于采油一厂、采油三厂和采油五厂。
文一污于1991年底建成投产,设计规模为12000m3/d,目前实际水量为11000m3/d;文明污于1989年底建成投产,设计规模为16000m3/d,目前实际水量为12000m3/d;胡二污于1992年底建成投产,设计规模为8000m3/d,整个站承接的污水总量已达8000-9000m3/d。
这三座污水站分别于1995、1996年实施了“水体改性工业性实验”改造工程。
现只有胡二污水站超负荷运行,其余两个污水站还没有达到设计规模。
“水体改性工业性实验”工程实施后,为控制系统腐蚀和结垢,要求将水体PH控制在8.5-9.0之间,向水中投加大量石灰乳,这三座站均将原站内500m3加高收油罐改造为一次沉降罐,500m3斜管沉降罐改造为二次沉降罐,站内无收油设施,无法收油,水中处理药剂与浮油形成吸附性悬浮物,在水中悬而不沉;由于石灰乳投量太大,水中固体悬浮物含量剧增,大大超过沉降罐原设计处理负荷,经常堵塞甚至压塌斜管,造成停产事故。
沉降罐沉降效果差,还影响到后续处理设备压力滤罐的过滤效果和出水水质,全站不能实现水质稳定达标,进而影响到文中、文明、卫城、胡状、庆祖等油田注水效率和原油采收率的提高。
为彻底解决这些问题,中原油田勘察设计研究院做了大量研究工作,进行了近三年的刻苦攻夫,通过室内实验和现场实验取得了多项成果,并和采油厂密切合作,经过大量的调查研究和细致深人的论证探讨,提出《文一污、文明污、胡二污水处理站改造完善工程设计方案》,采取有针对性的技术措施和先进高效处理设备,提高了污水站自动化程度,取得了可喜成果,三座污水处理站均实现了长时间水质稳定达标,全局水质监测排名分别为第一、第三和第四名,使中原油田污水处理技术再上新台阶,取得了十分可观的经济和社会效益。
1改造前三座污水处理站共同存在的主要问题
1.1加药系统经常发生故障,无法实现pH准确控制
“水体改性技术”实施后,加药自控系统靠内探头连锁计算机远传实现自动控制,整个系统运转不灵,经常发生故障。
叫探头寿命短,易损坏,价格高,每支近千元,但半月左右就需更换新探头。
自控系统发生故障后,由于无设计程序和相关资料,且原制造单位设置了密码系统,无法自己维修,自控系统经常处于瘫痪状态,pH自控难以实现,pH忽高忽底,无法合理加药。
且高pH污水与低PH污水混台后发生二次沉降,严重影响水质达标。
1.2沉降罐分离效果差,处理效率低,排污困难
三座污水处理站沉降罐采用传统的同向流沉降模式,即沉降罐内水流方向与固体悬浮物沉降方向一致。
这种沉降方式以去除原水中污油和有机悬浮物为主,以去除ss为辅。
但三座污水处理站自1995年开始陆续实施“水体改性工业性实验研究工程”以来,力控制腐蚀与结垢,在水中投加较大剂量石灰乳,以将水体pH控制在8.5-9.0之间。
这一处理工艺使处理站污泥量剧增,大大超过沉降罐原设计排污负荷(原设计排污负荷为处理水量的3%,水质改性后污泥量为水量的12%-15%),罐内大量污泥沉降,斜管被污泥堵塞甚至压塌,经常需停产清淤,更换斜管,严重影响污水站正常生产运行。
沉降罐排污系统运行效果差,排污常发生短路,在排污阀周围形成漏斗,排污率仅3%左右,罐底污泥堆积达2-2.5m,不仅缩小了罐内有效沉降容积,减小了沉降时间,还增加了滤罐负荷,缩短了滤罐反洗周期,滤后水质恶化。
为了方便清淤,有些站不得不修建了排污明沟。
而这是不符合规范要求的。
1.3压力滤罐运行负荷高,处理效率低,滤料流失严重
滤罐是污水处理最后一道关口,直接关系到水质能否达标。
三座污水站改造前共有22座滤罐,滤料采用单一石英砂滤料,处理效率较低。
原滤罐采用喇叭口或挡板布水,穿孔管集水。
单滤料比重相同,粒径不同,在反冲洗流化状态下底层细滤料易与上层粗滤料发生混层,大大减小了滤床有效过滤深度。
喇叭口或挡板布水效果不理想,降低了滤罐有效利用容积。
反冲洗配水采用穿孔管,阻力较大,配水不均,反冲洗效果不理想,旦易造成滤料流失,每运行2-3个月就需补充滤料。
1.4全站自动化程度低
由于污泥量大,沉降罐底每个排污阀每两小时就需启闭一次。
每座压力滤罐反冲洗操作每8h(个别站水量差时4h)左右进行一次才能保证滤料及时再生,保证过滤效果,因此排污阀和滤罐操作阀启闭十分频繁,人工管理难度大,易发生人为因素造成的水质超标问题。
以上几方面问题严重干扰污水站正常生产运行,影响水质稳定达标,进而影响到油田的开发和生产,必须尽快解决。
2改造前三座污水处理站分别存在的主要问题
2.1胡二污水站处理站超负荷运行
胡二污水站主要负责处理现胡十二掺所辖油区产出水5500m3/d,设备冲洗水200-500m3/d,二矿及庆泪油田洗井回收水600m3/d,过滤罐反冲洗水量800-1000m3/d,污泥浓缩池上清液回收水量1000m3/d,合计水量8000-9000m3/d,超过原设计处理能力(8000m3/d)整个站超负荷运行,严重影响水质稳定达标。
2.2胡二污水处理站无事故流程
胡二污水处理站是全局唯一没有事故流程的污水站,一旦发生事故情况,胡十二掺水站来水就没有出路,给整个生产带来被动局面。
2.3胡二污、文明污污泥排放池容积小,污泥沉降时间短,处理程度较低
“水体改性技术”实施后,污水站悬浮物含量剧增,排污量大。
站内各处理构筑物每2h排污一次,每次排污量300-500m3左右,而原建排污池容积仅500m3,为保证排污正常进行,只能随排污随提升,否则就会制约排污,造成污泥排放不及时,因此污泥浓缩池污泥静沉时间短,污泥含水率高,压滤效果差。
且设备运行负荷高,造成了电能浪费。
2.4文一联、文明联来水含油过高
文一联、文明联由于建设较早,三相分离器分离效果较差,再加上洗并回收水进站,使文一污、文明污来水含油量经常超过2000mg/L,大大超过规范所规定的进站指标,进入污水处理站后使含油污水处理设备超负荷运行,处理效率降低,处理后水质不能稳定达标。
2.5文一污、文明污没有收油设施
由于“水质改性工业性试验”工程实施后,将石灰乳加在了原收油罐前,使石灰乳吸附水中的原油而形成松软的团状悬浮物,悬浮在水体中,既不上浮也不沉降,使得水中的原油回收变得非常困难,原收油罐己基本丧失了原有的收油功能。
3文一、文明、胡二污水处理站改造设计指导思想
3.1改进工艺技术,提高设备处理效率
(1)三座污水站均采用新型逆向流分离沉降科研成果,提高混凝沉降设备分离效率;
(2)胡二污扩建两台ψ3.0压力滤罐;对三座站原建压力滤罐的集配水系统进行改造,更换滤料,采用三滤料过滤技术,提高滤罐过滤效率和效果,
(3)胡二污、文明污各增建排污池一座;
(4)文一污、文明污新建旋流分离器,提高除油效率。
3.2提高工艺自动化水平
为提高污水处理系统运行效率及管理水平,减轻人为因素对水质达标的影响,降低工人劳动强度,主要工艺过程采用自动化控制形式
(1)计量加药调节自动化。
(2)沉降罐排污系统自动化。
(3)过滤反冲洗自动化。
3.3较为彻底、有效地解决污泥排放和处理问题
(1)、加大沉降罐排污系统运行强度。
(2)文明污、胡二污各扩建一座500m3污泥浓缩池,设配套污泥处理设施,减缓排污矛盾,提高污泥处理深度,降低污泥含水率。
3.4文一、文明、胡二污水处理站改造完善工程主要工程量
文一联污水处理站主要工程量表
序号
主要工程量
1
在文一联站内增设收油设施
1.XL1000WI旋流除油器2台φ1000mm
2.DF155-30x3耐腐蚀泵3台H=90mn=1450r/min
P=75KwQ=190m3/h防爆
3.改造一座5000m3高含水油罐为收油罐
2
一次沉降罐四座(原500m3加高收油罐)改造为逆向流分离结构
1.进出水管集配水结构进行高速改造,改为下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;
2.增加排污冲洗管,3.自动排污。
3
二次沉降罐(原斜板沉降罐)改造3座
1.内构件改造,同向流改逆向流;
2.排污环管改造; 3.增加斜管
4
管网改造:
必要的管线改造
5
滤罐改造10座自动过滤反冲洗滤料改造为三层滤料集配水系统改为不锈钢腮管
6
空气风系统一套:
空压机1台过滤器3台冷干机1台
后冷却器1台 缓期冲罐2座
文明污水处理站主要工程量表
序号
主要工程量
1
在明一联站内增设收油设施
1.XL1000WI旋流除油器 2台φ800mm
2.DF155-30x3耐腐蚀泵 3台H=90mn=145r/min
P=75Kw Q=190m3/h 防爆
3.改造一座5000m3高含水油罐为收油罐
2
一次沉降罐4座(原500m3加高收油罐)心造为逆向流分离结构
a.进出水管集配水结构进行调整改造,改为下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;b.增加排污冲洗管c.增加自动排污
3
排污设施扩建:
a.增建排污池32.5m×6m×3.0m1座,利用已建污水泵b.L链条式利油刮泥机GX-6.01台c.污泥提升泵QGB2700.1Q=80m3/hh=80M2台d.征地1.0亩,围墙80me.配电箱及电缆
4
管网改造:
a.增设一次沉降罐到排污池的排污管:
DN200PN0.6100mb.冲洗水管网:
DN150PN0.6100m
5
二次沉降罐(原斜板沉降罐)改造3座
1.内构件改造,同向流改逆向流;
2.排污环管改造;3.增加斜管
6
事故排放池改造:
把原有2格事故池改造为事故沉降处理池
1.污水泵F200-34P=75Kw 3台新建泵房4.2×6.6m1栋
2.挡泥墙高1.0m 3.配电柜及电缆4.污泥提升泵QGB1450.12台
7
滤罐改造8座自动过滤反冲洗滤料更换为三滤料
8
空气风系统一套:
空压机1台过滤器3台冷干机1台
后冷却器1台缓冲罐2座
9
混合罐φ2.6m1座
胡二污水处理站主要工程量表
序号
主要工程量
1
混合罐 Φ2.4m1座
2
一次沉降罐(原500m3加高收油罐)改造2座为逆向流结构
a.进出水管集配水结构进行调整改造,改为下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;
b.增加排污冲洗管 c.自动排污。
3
排污设施扩建:
a.增建排污池24m×8m×3.0m1座,利用已建污水泵b.GX-4.02台c.污泥提升泵QGB1450.2 d.配电箱及电缆
4
管网改造:
必要的管线改造
5
事故排放池:
新建60×30×2.5m事故排放池1座
a.污水泵F200-34P=75Kw3台新建泵房4.2×6.6m1栋
b.配电柜及电缆
6
滤罐改造4座新建2座滤罐集配水系统改造自动过滤反冲洗滤料改造为三滤料
7
新建300m3清水罐一座清水泵2台(为方便站内生产、生活用水,应甲方委托设计,建在胡二注水站内)
8
空气风系统一套:
空压机1台过滤器3台冷干机1台后冷却器1台缓冲罐2座
3.5改造工艺流程
(1)胡二污主体工艺流程为:
(2)文一污、文明污主体工艺流程为:
3.6采用的新技术
(1)加药工艺实现自动化
在来水管路安装流量计量仪表,将来水信息传递给计算机控制系统,由计算机将处理后信息反馈给变频调速器,由变频调速器控制加药泵流量,从而实现对PH的控制。
这套自控系统现场使用方便,质量可靠,操作简便,能够准确控制PH,合理加药。
(2)将主要处理构筑物——沉降罐结构改造为新型逆向流沉降模式
为解决高含固体悬浮物污水处理问题,使沉降罐功能转化为以去除ss为主,将原同向流沉降罐改造为逆向流沉降罐,即调整进出水方位和有效沉降距离,由下部进水,上部出水,使Tss在下部己预沉50-60%,水流经过斜板时,细粒径ss在斜板上沉降下来。
这一处理工艺可提高ss去除率30%左右,出水ss含量可控制在50mg/l以内,大大减轻斜板运行负荷,减轻滤超过滤压力。
(3)加大排污强度,增设冲洗系统,实现排污自动化
原沉降罐底部设置两圈穿孔排泥营,两个排泥总管对称布置。
由于布置方式不符和加碱后污泥特性,排污效率很低。
本次系统治理在罐底设置三圈穿孔排泥管,将罐底排污分为四个分区,设四个排泥总管,对称布置,由PLC程控器对排污阀实现定时自动启闭,分区排污。
排污管路上同时设手动和自动阀门,自控系统检修时可人工操作。
这套系统不需操作人员在现场手动启闭阀门,由PLC程控器定时实现阀门启闭,排污时间和周期可根据现场情况人工设定。
非正常情况需手动时,操作工可通过仪表盘上按钮启动沉降罐排污阀。
罐底设滑泥坡,由加压泵出水管路引入冲洗营,可正冲和反冲,加大污泥流动性,以利排污。
(4)采用三层滤料过滤技术,改造滤罐内构件,实现反冲洗自动化
三滤料滤罐上层采用轻质、大粒径滤料无烟煤,中层采用石英砂,下层采用铝矾土,以有效提高滤床深度,避免反冲洗流化状态下滤料混层,提高出水水质,延长过滤周期。
将滤罐底部集水穿孔管改造为缠绕腮丝不锈钢穿孔管,上部配水喇叭门采用特制缠绕腮丝不锈钢球面布水,这样不仅可有效减小出水和反洗时滤料流失,坯可提高集、配水均匀性,延长内构件使用寿命,提高过滤效果,保证出水水质。
过滤反洗采用PLC程控器控制,由PLC按程序设定好的操作顺序,依次实现过滤罐阀门的开启和关闭,非正常情况需手动时操作工可通过仪表盘上的按钮启动过滤罐阀门,此时滤罐不按定时器设定时间自动操作。
(5)湖二污、文明污增建污泥排放池,设污泥配套处理设施
污泥处理流程框图为:
对排污池容积小、制约排污的污水处理站,新建一座排污池,(胡二污分为两格,可交替使用,文明污由于受场地限制,只建一格),以保证污泥有定够的静沉的时间,排污池上设链条式刮泥机,将上层浮渣和上清液刮入回收地,底部污泥刮入泥斗。
回收池回收的上清液打入处理流程,池边设污泥提升泵,将污泥提升至板框压滤机压滤成泥饼。
经污泥浓缩池沉降后,污泥含水率可由99%-98%降至96%-92%左右,经处理后泥饼含水率较低,一般可达70%-50%,可用于铺设路基、低热值燃料或回填。
(6)在文一污、文明污采用了新型高效油水分离设备旋流分离器;
(7)在自动控制上采用了计算机、变频器、PLC控制器等;
(8)在设计上为了防止高矿化度污水对工艺管道的腐蚀,工艺管道均采用了机制玻璃钢管道。
4 经济效益分析
文一、文明、胡二污水处理站改造完善工程完成后,实现了处理后水质全面、稳定达标,对提高原油注采率,改善地层注入环境起到积极作用。
改造工程采用的污水处理新工艺、新设备,运行费用低,自动化程度高,节能效果好,处理效率大幅度提高,且工艺先进,管理方便。
加药自动化的实现,可准确控制PH,有效减缓系统腐蚀和结垢,延长洗井周期,注入水性能得到彻底改善。
逆向流沉降罐的应用彻底解决了高含ss污水难度大、堵塞斜管等问题,提高ss去除率30%左右。
排污自动化和反冲洗自动化提高了处理效率和污水站科学管理水平,减轻了一线工人劳动强度和污水站管理难度,效果是十分显著的。
设计实施后,相关注水站所辖油区每年可节省管线清洗费100万元,污水、注水系统防腐及维修费1000万元。
污水站每年可节约设备维修及改造费1600万元,年回收污油近12000吨,总计每年可取得直接经济效益4140万元左右。
更重要的是,注入水水质达标,有效地减小地层污染,改善了油田勘探开发环境,间接的经济和社会效益更是难以估算。
5主要水质指标分析
文一、文明、胡二污水处理站改造完善工程主体工程完工后,运行情况良好,实现了水质稳定达标。
特别是1999年4月系统治理全部完成后,效果更为喜人,DO含量检测为0,机杂含量稳定控制在3mg/l以下,滤膜系数稳定控制在30以上,含油量小于5mg/l,各项指标完全达到且部分指标超过部颁中低渗透油层注水指标,三个站均实现了水质二十四小时稳定达标。
1999年5月设计院委托有关检测单位对胡二污水站水质做了检测,结果见表一。
胡二污水处理站5月份全局十二座污水站水质曾查排名第二,6、7月份上升至第一,文一污从97年的最后一名上升为第五名,文明污上升到第三名(见表二5月份全局水质普查公报)。
由于站内水质稳定达标,沿线注水管网及井筒水质也趋于稳定,5月份系统抽查两次,水质指标见表三。
表一、胡二污水处理站水质检测情况一览表(1999.5.5)
指标
项目
PH
DO
mg/l
S
mg/l
机杂
mg/l
含油
mg/l
MF
Fe
mg/l
∑Fe
mg/l
SRB
个/ml
TGB
个/ml
标准
7.0-9.5
≤0.05
≤10
≤3
≤10
≤15
≤0.5
≤00
≤100
来水
6.5
-
2.1
43
58
-
1.7
23
100
100
滤后
8.5
0
0
1.6
2.7
37.5
0.1
0.4
10
10
表二一九九九年五月三座污水处理站水质普查指标
指标
项目
PH
DO
mg/l
S
mg/l
机杂mg/l
含油
mg/l
MF
Fe
mg/l
∑Fe
mg/l
SRB
个/ml
TGB
个/ml
胡二污
标准
7.0-9.5
≤0.05
≤10
≤3
≤10
≤15
≤0.5
≤100
≤100
来水
6.5
-
1.1
22.5
130
-
0.39
31
10
10000
滤后
8.5
0
0.02
1.0
1.37
35.3
0.15
0.2
0
100
文明污
标准
7.0-9.5
≤0.05
≤10
≤3
≤10
≤15
≤0.5
≤100
≤100
来水
6.5
-
15.3
32.5
130
-
4.56
45
10
10000
滤后
8.5
0
9.15
1.2
3.06
30.3
0.89
0.5
0
100
文一污
标准
7.0-9.5
≤0.05
≤10
≤3
≤10
≤15
≤0.5
≤100
≤100
来水
6.5
-
1.5
22.5
130
-
0.87
31
10
10000
滤后
8.5
0
0.03
1.6
4.51
29.6
0.21
0.4
0
100
6结束语
(1)文一、文明、胡二污水处理站改造完善工程设计方案针对性强,措施有效,工艺及设备先进,为中原油田污水站改造和挖潜提供了可靠的经验和参考;
(2)改造工程完成后,回注水质各项指标全部达到且部分指标超过部颁中、低渗油层注水水质指标,水质稳定,抗环境能力强,可有效减缓系统腐蚀,减小地层污染,提高油田开发效果;
(3)自动化程度高,处理效率显著提高,管理方便,大幅度降低一线工人劳动强度,提高了中原油田污水处理水平和科学管理水平。
系统治理实施后,将对油田开发和生产形成良性循环起到促进作用。
重金属废水处理技术探讨及其前景展望
随着经济的快速发展,废水的大量排放,土壤和水源中重金属积累的加剧,重金属的污染也日益严重。
由于重金属易通过食物链而生物富集,构成对生物和人体健康的严重威胁。
如何有效地治理重金属污染已成为人类共同关注的问题。
而重金属的污染情况在开发区的污水中也较为严重,根据长沙市环境监测站的检测情况,我们发现开发区废水中的镍(Ni)存在间歇超标的现象,在对污泥进行监测的时候也发现了污泥中总镉、总镍、总铜超过了污泥农用时污染控制标准限值因此在这里对重金属的处理方法进行了以及发展前景进行了探讨。
国内外学者对重金属污染的治理问题做了大量的研究[1、2]。
目前已开发应用的废水处理方法主要有化学法、物理化学法和生物法,包括化学沉淀、电解、离子交换、膜分离、活性碳和硅胶吸附、生物絮凝、生物吸附、植物整治等方法。
采用化学法、物理化学法都将残生污染转移,易造成二次污染,且对于大流域、低浓度的有害重金属污染难以处理。
而生物法具有效果好、投资少及运作费用低、易于管理和操作、不产生二次污染等优点,日益受到人们的关注。
下面就这几种方法进行探讨:
1化学法
化学法主要包括化学沉淀法和电解法,主要适用于含较高浓度重金属离子废水的处理。
化学沉淀法的原理是通过化学反应使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物,通过过滤和分离使沉淀物从水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、铁氧体共沉淀法[3]。
由于受沉淀剂和环境条件的影响,沉淀法往往出水浓度达不到要求,需作进一步处理,产生的沉淀物必须很好地处理与处置,否则会造成二次污染。
电解法是利用金属的电化学性质,金属离子在电解时能够从相对高浓度的溶液中分离出来,然后加以利用。
电解法主要用于电镀废水的处理,这种方法的缺点是水中的重金属离子浓度不能降的很低。
所以,电解法不适于处理较低浓度的含重金属离子的废水。
2物理化学法
离子交换法和膜分离技术适用于含较低浓度重金属离子废水的处理。
离子交换法是在离子交换器中进行,此方法借助离子交换剂来完成。
在交换器中按要求装有不同类型的交换剂,含重金属的液体通过交换剂时,交换剂上的离子同水中的重金属离子进行交换,达到去除水中重金属离子的目的。
这种方法受交换剂品种、产量和成本的影响。
几年来,国内外学者就离子交换剂的研制开发展开了大量的研究工作[4、5]。
随着离子交换剂的不断涌现,在电镀废水深度处理、高价金属盐类的回收等方面,离子交换法越来越展现出其优势。
膜分离技术是利用一种特殊的半透膜,在外界压力的作用下,不改变溶液中化学形态的基础上,将溶剂和溶质进行分离或浓缩的方法,包括电渗析和隔膜电解。
电渗析是在直流电场作用下,利用阴阳离子交换膜对溶液阴阳离子选择透过性使水溶液中重金属离子与水分离的一种物理化学过程。
隔膜电解是以膜隔开电解装置的阳极和阴极而进行电解的方法,实际上是把电渗析与电解组合起来的一种方法。
上述方法在运行中都遇到了电极极化、结垢和腐蚀等问题。
3生物法
3.1生物絮凝法
生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物,进行絮凝沉淀的一种除污方法[6]。
微生物絮凝剂是由微生物自身构成的,具有高效絮凝作用的天然高分子物,它的主要成分是糖蛋白、粘多糖、纤维素和核酸等。
由于多数微生物具有一定线性结构,有的表面具有较高电荷或较强的亲水性,能与颗粒通过各种作用相结合,起到很好的絮凝效果。
目前开发出具有絮凝作用的微生物有细菌、霉菌、放线菌、酵母菌和藻类等共17种。
其中对重金属有絮凝作用的有12种。
陈天等[7]利用从多种微生物中提取的壳聚糖为絮凝剂回收模拟工业废水中Pb2+、Cr3+、Cu2+,在离子浓度是100mg/L的200mL废水中加入10mg壳聚糖,处理后溶液中Cr3+、Cu2+浓度都小于0.1mg/L,Pb2+浓度小于1mg/L,得到了令人满意的结果。
用微生物絮凝法处理废水安全方便无毒、不产生二次污染、絮凝效果好,且微生物
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