doc 磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进.docx
- 文档编号:10802791
- 上传时间:2023-02-23
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:19.78KB
doc 磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进.docx
《doc 磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《doc 磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
doc磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进
磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进
We1dingTechno1oV01.39No.6Jun.2010?
工艺与新技术?
39
文章编号:
1002—025X(2010)06—0039—03
磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进
肖凌
(东芝水电设备(杭州)有限公司,浙江杭州311504)
摘要:
通过对1,2纯铜进行焊接性分析,对厚截面磁极线圈T2铜排的’rig焊X-r-艺进行合理的改进.通过改进,实现了厚截面T2铜排
不需高温预热就可进行TIG焊接.并经外观检查,渗透探伤及力学性能检验,各项指标均合格,达到标准要求.
关键词:
T2铜排;TIG焊接:
工艺改进
中图分类号:
TG444.74文献标志码:
B
T2铜排连接在发电设备及冶金装置中被大量应
用,其主要连接方式有螺栓紧固连接,焊接等.目前
发电设备中’I2铜排的连接方法主要以焊接为主.T2
铜排的焊接操作方法主要有火焰钎焊,碳弧焊,埋弧
焊,钨极氩弧焊及中频电阻焊等.但对于厚截面q’2
铜排的焊接,目前较适合并且应用比较广泛的焊接方
法是钨极氩弧焊,其焊接时均需高温预热300℃以
上,故导致焊工操作环境恶劣,生产效率低,生产过
程能耗加大.为此,笔者详细介绍了通过焊接工艺条
件的优化及改进,实现了采用非预热方式对T2铜排
进行钨极氩弧焊的工艺方法.
1T2纯铜焊接性分析
工业纯铜rr2的化学成分及物理性能见文献[1].
由于铜和铁的物理性能有较大的差别,因而焊接性较
差,主要体现在以下几个方面:
收稿日期:
2010—01—14
(1)散热快,难熔合工业纯铜rr2在20c【=时其
热导率是碳钢的7倍,因此焊接时热量散失大,焊接
区母材与填充金属很难熔合.极易造成未熔合及未熔
透缺陷,这在导电用铜排焊缝中是不允许存在的.为
此,焊前在母材焊接区域部位预热要充分.还需采用
较大功率的热源.
(2)裂纹倾向严重焊接时,铜能与其中的杂质
生成熔点为270oC的(Cu+Bi)及熔点为326oC的
(Cu+Pb)多种低熔点共晶.它们在结晶过程中都分
布在晶界间或晶界处,表现出明显的热脆性.在焊接
应力的作用下易造成热裂纹缺陷.针对这些特点.在
制定焊接工艺时宜采用单层单道焊,避免焊缝多次受
热,提高焊接成功率[2].
(3)气孑L倾向在铜焊接过程中,气孑L是最易产
生的焊接缺陷之一.气体一方面来源于焊接过程中的
冶金化学反应,还有少量是在焊接气氛中卷入气体;
另一方面,在熔池冷却和凝固过程中气体溶解度下
降,因铜的导热性良好,熔池冷却速度较快,极易产
这些都是获得优质焊缝的前提和保证.
6结论
通过选择适当的焊接材料,焊接设备,确定合理
的焊接工艺参数,并对其进行分析,改进和研究.摸
索出了某电池壳体新的焊接工艺.在使用新焊接工艺
焊接的电池壳体中抽测了14只电池,分别进行了冲
击,振动,高低温,交变湿热,离心和低气压等环境
试验,所有抽测电池在激活过程中均未出现焊缝开裂
现象,说明焊接工艺改进后,完全满足了电池壳体的
强度要求.
参考文献:
[1]张振友.自动氩弧焊单面焊双面成形技术与工装[J].航天制造技
术,2002,20(5):
35—37.
[2]吴涛.手工氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的焊接方法在管道对
接焊中的应用[J].石油化工应用,2006,25
(2):
51—53.
40?
工艺与新技术?
焊接技术第39卷第6期2010年6月
从上述4组焊接试验结果可知:
第1组试验合格
试样9件;第2组试验合格试样2件;第3组试验合
格试样4件;第4组试验合格试样6件:
所有试板上
裂纹产生位置均为焊缝中心.通过第1组与第2组试
验结果可以看出,采用小的焊接电流情况下即1.2
层焊接电流300A时,预热300℃进行焊接,可以得
到合格的焊缝,而不进行高温预热则无法得到合格的
焊缝.同时通过第3组与第4组试验结果可以看出.
在不进行高温预热的条件下进行焊接时,采用增大第
1层焊缝的焊接电流即增大第1层焊缝的焊接热输入
时,可以提高焊件焊接时的温度,从而降低冷却速
度,减小结晶热裂纹产生的几率,可以改善焊缝的焊
接效果.而第2层焊缝仍采用较大的焊接电流焊接
时,由于焊缝产生的附加焊接应力过大,焊缝结晶过
程仍会增加焊接热裂纹产生倾向.从以上4组对比试
验可以得出,通过增大第1层焊缝的焊接电流即增加
第1层的热输人,可以实现厚截面rI’2铜排的非高温
预热条件下的焊接,并可防止第2层焊缝的焊接应力
过高;第2层焊缝的电流要低于第1层焊接电流.通
过试验可知合理的焊接参数应为:
第1层焊接电流
380A,第2层焊接电流300A.
2.2焊接坡口形式对比试验
通过改变焊接电流,可以达到非预热条件下112
铜排的焊接,但合格率仅60%,影响生产效率和产
品品质.经笔者分析可知试焊件的坡口角度均为
6O..由于焊接坡口过小时,焊接过程中产生的夹渣
和结晶物不宜析出,会聚集在焊缝的中心处.在焊接
应力的作用下,会产生热裂纹缺陷.而通过试焊的结
果也可以看出,所有产生的裂纹缺陷分布位置均集中
在焊缝中心,表明焊接坡口对焊接效果有直接影响.
故在相同焊接工艺参数下,应对焊接坡口进行改进.
笔者通过增大坡口角度,验证是否达到在非预热焊接
条件下焊接裂纹可消除.
本次试验共进行4组,每组试板10件,T2铜板
的厚度为8mm,规格为150mm~200mm.焊接坡口
角度分别为60.,70.,80.,90..第1层焊接电流为
380A,第2层焊接电流300A,采用单层,单道焊
接,共焊接2层.具体坡口形式如图2所示.焊后对
每组试板按ZBJ04005--1987标准进行探伤.
生气孔,所以焊接时应降低熔池冷却速度.
2焊接工艺改进试验
为实现非高温预热的条件下T2铜排的焊接.需
对原铜排的焊接电流,电弧电压等工艺参数进行优
化,针对1’2铜排焊接特点制定焊接工艺改进试验方
案,进行TIG对比焊接试验.焊接试验用焊丝ERCu
规格为.0mm,其化学成分见表1,保护气体为氩
气,气体流量为15L/min.
表1ERCu焊丝化学成分(质量分数)(%)
2.1焊接参数对比试验
焊接参数对比试验,板材采用板厚为8mm的1,2
铜板,规格为150mm~200mm.焊接接头坡口角度
为60.,钝边为2mm,其坡口形式如图1所示.焊
接时采用单层,单道焊缝,共焊接2层.笔者进行了
4组参数对比试验,通过试验验证是否通过增大热输
入即增大焊接电流,降低冷却速度的方法可以实现不
进行高温预热进行焊接.具体工艺参数及试验结果见
表2.每组参数下各焊1O块试板.焊前打磨清理焊
接坡口,采用左向焊法,焊枪与焊缝中心线呈85o~
90.夹角,保持焊枪中心线和焊缝中心线重合,不进
行摆动.第1层焊接完成后,采用钢丝刷清理1次.
以防止氧化物(CuO:
)聚集产生夹渣等缺陷,焊后
按ZBJ04005—1987标准进行PT探伤.
图1焊接坡口形式殛尺寸
表2不同焊接电流试焊结果
试板试板试板试板试板试板试板试板试板试板组号工艺参数
12345678910
第1层:
300A
1第2层:
300A合格合格合格裂纹合格合格合格合格合格合格
焊前预热300℃
第1层:
300A2裂纹裂纹裂纹裂纹合格裂纹合格裂纹裂纹裂纹
第2层:
300A
第1层:
380A3合格裂纹合格裂纹合格裂纹合格裂纹裂纹裂纹
第2层:
380A
第1层:
380A4合格裂纹合格裂纹合格合格裂纹合格裂纹合格
第2层:
300A
WeldingTechnology?
工艺与新技术?
4l
一一
图2焊接坡口形式示意图
在相同工艺条件下,改变坡口角度的焊接试验结
果见表3.
表3不同坡口角度焊接试验结果
坡口角度试板试板试板试板试板试板试板试板试板试板组号
/(.)12345678910
l60裂纹合格合格裂纹合格合格裂纹合格合格合格
270合格裂纹合格合格合格裂纹合格裂纹合格合格
380裂纹合格合格合格合格裂纹合格合格合格合格
490合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格
从表3试验结果可以看出,在相同工艺参数条件
下,随着坡口角度的增大.焊缝的合格率随之提高,
在坡El角度达到90.时,焊缝合格率达到100%.增大
焊接坡口角度可以减少T2焊接时发生热裂纹的倾向.
通过以上焊接试验可以得出,钨极氩弧焊焊接
T2铜排时,采用第1层焊接电流380A,第2层焊接
电流300A,焊接坡口角度90.,可以不需高温预热.
并且焊缝探伤合格率可达100%
3焊接接头力学性能试验
按以上焊接试验得到的合理工艺参数.对焊件进
行焊接,并且焊后按锅炉及压力容器规范ASMEIX
进行焊接力学性能评定.
3.1焊缝探伤检查
焊后对焊缝按ZBJ04005--1987I级标准进行渗
透探伤,经检查焊缝质量合格,无裂纹,气孑L等超标
缺陷,焊缝质量优良
3.2拉伸试验
焊接接头拉伸试验结果见表4.
表4焊接接头拉伸试验结果
试样极限总载荷抗拉强度/MPaI断裂位置
【1340225I母材
2344226【母材
由表4可以看出,按笔者所选的焊接工艺参数,
不进行高温预热焊接的T2铜排,2个试样的断裂位
置均为母材,表明焊接接头抗拉强度高于母材,并达
到标准205MPa的使用要求.
3.3弯曲试验
焊接接头弯曲试验结果见表5.
表5焊接接头弯曲试验结果
弯曲类型试验结果
面弯弯曲角度180..无裂纹
面弯弯曲角度180..无裂纹
背弯弯曲角度180o.无裂纹
背弯弯曲角度180..无裂纹
由表5可以看出.面弯及背弯试样各2件均达到
弯曲180.,并全部无裂纹,因此采用改进后的焊接
工艺焊接的厚截面T2铜排,焊接接头的塑性良好.
焊缝根部结合性能良好,焊接接头使用性能也能达到
要求.
4结语
通过对厚截面T2铜排焊接工艺改进效果及焊接
接头力学性能测定结果可以得出,采用第1层焊接电
流380A,第2层焊接电流300A,焊接坡口为90.的
工艺,可实现厚截面T2铜排在非高温预热条件下进
行的钨极氩弧焊焊接.应用此方法进行了后续机组产
品的制作,焊接后产品经检验均无裂纹缺陷.通过批
量产品的制作验证,改进后的工艺是可行的.改善了
操作作业环境,降低了生产成本及能耗.
参考文献:
[1]中国机械工程学会焊接学会.焊接手册(第2卷)[M].北京:
机械
工业出版社.2001.
[2]陈祝年.焊接lr程师手册[M].北京:
机械工业出版社,2002.
[3]申有才.大截面紫铜母线钨极氩弧焊焊接丁艺[J].化lT建设工程,
2001,23(4):
25—26.
[4]王焱,梁朝旭,周清.纯铜的T/G单面焊双面成形工艺[J].
焊接技术,2006,35
(1):
47—48.
[5]高新勇,杨勇.紫铜的TIG单面焊双面成形T艺[J].安装,
2004.24(5):
13—14.
作者简介:
肖凌(1982一),男,硕士,工程师,主要从事发电设
备制造,焊接新技术开发及管理T作.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- doc 磁极线圈铜排钨极氩弧焊焊接工艺改进 磁极 线圈 铜排钨极氩弧焊 焊接 工艺 改进