钢铁企业事故案例.doc
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钢铁企业事故案例.doc
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目录
一、死亡事故案例
一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落
二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡
三、高空作业不系安全带皮带联锁不清出事故
四、皮带机头下钻过被皮带伤害身亡
五、图方便存侥幸跨越皮带跌倒
六、高空作业不戴安全带防护意识差坠落身亡
七、质检员擅进作业区取样操作工安检不细致事故
八、撤离检修现场违章卷入皮带密封罩
九、交接班打扫皮带机撞上托辊被
十、技术交底不明确人员监护不到位
十一、吊索强度不够断裂吊物坠落倾翻压人
十二、监督施工单位作业不慎坠入煤气管道
十三、检查煤气区域漏点不戴空气呼吸器中毒
十四、压力管道爆炸多人伤亡
十五、按钮误操作习惯违章机械伤害事故常发生
十六、起重机下挂稻壳袋龙门钩坠落砸伤人
十七、危险辨识不严密误听电话误操作
十八、安全确认不到位盲目移车酿事故
二、重伤事故案例
一、安全确认不到位左腿带入运输链
二、超负荷使用钢丝绳铁斗坠落砸双脚
三、指挥清理球团除尘管道砸人
四、热风炉爆炸如果被烫伤
五、补炉操作不当喷渣炉工避让不及烫伤
六、大包窜钢事故突发应急撤退不当坠落
七、上下作业未联系炉渣掉下砸伤人
八、安全认识随有限规章完善要及时
九、突现高负压右手吸入阀
十、未按规章放置止轮器右手北碾压造成重伤
十一、危险因素估计不足积料落下砸人骨折
死亡事故案例
(十八条)
一、年终检修清理垃圾不慎越过栏杆坠落
事故经过:
2007年1月18日上午,某炼铁厂高炉车间年终检修进入扫尾阶段,车间清理2号炉风口平台上检修遗留下的废弃垃圾。
清理过程中,炉长王某欲将两根皮管(报废风口小套出水管)抛掷到铁路3号线上的车皮内,不慎越过风口平台的栏杆坠落,经抢救无效,于当日13时30分不幸身亡。
事故原因分析:
经调查组调查分析,认为该起事故的原因有以下几方面:
1、炼铁厂高炉车间炉长王某在清理风口平台上检修遗留下的废弃垃圾时,违章在安全过道上开口,致使自己抛掷废弃皮管时,站立位置不当,是造成该起事故发生的直接原因。
2、炼铁厂组织这次高炉老系统停炉检修过程中,监督检查不到位,对职工的安全教育不够。
二、钢尾跑出打飞护板轧钢工头部受伤死亡
事故经过:
2007年1月28日唐钢二钢轧厂二高线丙班上零点班。
27日23点30份左右,班长王某在调度室组织各组组长召开本组的班前会。
大约0点接班后停车进行检查,换精轧机导卫。
停车约15分钟启车过钢。
过钢后刘某在精轧工具箱台面上上导卫检修操作台修理换下来的17号、19号、21号、23号进口滚动导卫。
2点20分,刘某到冷风辊道切尾平台的成品质量检验处与张某换小班,继续监督检查成品质量。
2点40分左右,二线加热炉停煤气,接调度通知换精轧机21号、22号辊(成品辊),换辊过程大约20分钟左右。
开车过钢后废品箱堆钢,处理完废品箱堆钢后再过钢连续发生废品箱堆钢3次,随后对水冷段、废品箱检查未发现异常。
大约3点44分,在第5次过钢时,张某站在精轧机地面站前观察2号卡断剪运行情况,刘某站在距精轧机北侧6米处工具箱东数第一个门处,轧机过钢后,从吐丝机吐出若干圈后废品箱堆钢,张某按下地面站面板上的2号卡断剪按钮卡钢,看到大约3米左右8mm螺纹钢从25号精轧机北侧的挡板处撞开飞出,同时飞出两个红色的钢头,随即看到刘某瘫坐在地上。
3点55分,张某跑到刘某身旁,见刘某左侧颈部与嘴部往外冒血,将刘某抱起,张某与其他同事共同将刘某经5m平台往下运送,同时给“120”打电话要救护车,将刘某运到车间外,由于救护车未到,用当班班长王某的车,将刘某送往工人医院抢救,经医院全力抢救无效,与28日4点40分死亡。
事故性质及原因
(一)事故性质
事故调查组通过现场勘察,调查取证,查明了事故原因,认定该事故是一起生产责任事故。
(二)事故原因
1、直接原因
在轧钢过程中,由于废品箱堆钢造成钢尾从导卫与导管间隙处跑出,将护板打飞,钢尾断头打在刘某颈部右侧主动脉处,导致失血过多死亡,是造成该事故的直接原因。
2、间接原因
(1)在安装护板时,焊点少,焊接不牢固,抗冲击力不够,是造成事故的主要原因之一;
(2)设备在使用过程中,设备检查、维护工作不到位,对护板大的隐患没有及时发现和排除;
(3)车间在安全管理中,监督检查不力,规章制度落实不够,安全管理不严格;
(4)二钢轧厂和车间对职工安全教育不够,职工安全意识差,安全技术素质低。
防范措施及建议
(一)要加强职工的安全教育培训,严格执行本岗位安全操作规程,并认真进行考核,不合格者不许上岗。
(二)从工艺技术上开展技术攻关,研究解决轧制过程中的堆钢问题。
(三)加大现场安全管理力度,落实好安全生产逐级负责制,举一反三,对轧机的安全防护设施进行安全技术改造,确保轧机设备运行安全。
(四)吸取事故教训,在全公司立即展开全面安全生产大检查,及时消除现场的事故隐患,杜绝各类事故的发生。
三、高空作业不系安全带皮带联锁不清出事故
事故经过:
2007年3月8日9时30分,安钢集团永通铸管公司球团车间原料工段7号上料皮带导向轮突发设备事故,需要抢修处理。
球团车间组织维修工进行抢修,10时左右停车后,维修工段工段长黄某、副组长郭某带领人员到现场。
黄某、郭某带领维修工乔某、曹某、李某、赵某、袁某在皮带通廊上边更换导向轮,维修工李某、贾某、王某3人在7号皮带下边坠砣处配合检修,车间主任助理贺某在现场协调,期间因坠砣提升需要,割掉了坠砣支架上的一根槽钢。
10时28分,导向轮更换好后,坠砣下落复位。
黄某对原料工段工段长刘某说:
“上边的活已经干好了,准备开车吧”。
随后,黄某往下走去查看坠砣处理情况。
此时,李某、贾某和王某正在恢复焊接坠砣支架上的槽钢。
刘某接到黄某的指令后,来到7号皮带机尾对7号皮带运行工张某说:
“准备开车吧”,于是张某就到8号皮带1号料仓处喊8号皮带运行工王某说:
“准备开车了啊”。
然后返回7号皮带,王某听到张某的喊叫后,就走向皮带控制开关箱启动8号皮带(因7、8号皮带控制开关处于自动状态,上下道工序联锁,启动8号皮带7号皮带自动运行)。
此时,张某走到7号皮带机头处看到郭某在收拾工具,就问郭某“能开车不能?
”,郭某答“不能”。
与此同时,7号皮带突然动作,走到7号皮带操作箱处的张某赶紧关掉皮带,7号皮带运行约1米,将站在坠砣轮上准备焊坠砣支架槽钢的李某卷入坠砣轮与皮带之间。
现场人员用倒链吊起坠砣,将7号皮带割断,把李某救出后送往永通公司职工医院全力抢救,李某于当日13时10分抢救无效死亡。
事故类别:
机械伤害
事故直接经济损失:
16万元
事故原因分析:
1、受害人李某安全意识差,高空作业未系安全带,冒险站在坠砣轮上焊坠砣支架槽钢,是造成本次事故的直接原因。
2、现场职工对各皮带的联锁控制情况不清楚,运行工在启动8号皮带时引起处于自动联锁状态的7号皮带突然动作,造成伤害,是这次事故的又一直接原因。
3、球团车间维修工段工段长黄某、原料工段工段长刘某和7号皮带运行工张某、8号皮带运行工王某未进行安全确认,黄某、郭某未尽到安全监护职责,是造成本次事故的主要原因。
4、临时检修没有落实安全措施,皮带机停车后没有切断电源、挂警示牌和安排专人监护,车间安全管理存在漏洞,是造成本次事故的管理原因。
事故性质认定:
联合调查组通过对事故的调查、分析,认为这是一起安全制度不落实、违章冒险作业造成的责任事故。
预防措施:
1、针对“3、8”工亡事故,立即召开生产骨干和中层干部会议,通报事故经过和原因,迅速将本次事故及教训传达至全体职工,立即进行全面彻底的隐患排查整改和危险因素辨识控制,在全体职工中开展大讨论,对事故进行深刻反思,认真吸取教训。
2、狠抓制度落实,强化检修、临时性工作的安全管理,严格落实停电、挂牌、监护和“工作票”制度,加强安全确认,落实“九不检修”和检修作业“六严禁”、“六必须”,加强检修现场管理,切实抓好过程控制。
3、加强本质化安全整改,对皮带运输机及其控制系统进行全面检查,完善安全联锁和警示报警装置,检修时由维修人员对开关按钮进行上锁,提高技防水平和安全保障力。
4、落实“以人为本”的安全方针,抓安全文化和职工素养,强化职工“有规定必须按规定办事”的规则意识,把安全制度变为职工的自觉行为。
四、皮带机头下钻过被皮带伤害身亡
事故经过:
2007年3月16日,安钢集团永通铸管公司炼铁车间小高炉高料仓组李某上中班。
根据班前会安排,李某负责4号、6号皮带,接班后15时40分,徐某(组长)带着其他人去5号皮带砸皮带扣,李某在平台值班室值班,16时40分徐某等人砸完皮带扣后,17时10分,徐某返回高料仓经过平台值班室时看到李某在椅子上坐着,就对李某说“一会儿准备往1号高炉球团矿”。
之后徐某来到5号皮带处,移动料车后打铃通知在平台值班室的李某开启了5号皮带。
17时12分,球团矿上到5号皮带上,7-8分钟后,徐某见5号皮带没料了,又过了2-3分钟还是没有料,5号皮带也不停。
徐某就回到平台看怎么回事,到平台后发现没有人,且向5号皮带输送球团矿的3号皮带也在空转。
这时徐某看到3号皮带机尾有几个人,就立即赶过去发现李某已出事故。
据球团车间西上料工杨某讲,当日17时20分,杨某看到西上料皮带突然停车,就顺着皮带从东往西检查,在西上料皮带机头处发现有人躺在地上,就立即喊人,赶过来的炼铁球团车间人员辨认是炼铁车间高料仓组的李某受伤躺在地上,现场人员一起割断皮带,救出李某,送往公司的职工医院,经抢救李某于2007年3月17日15时05分救治无效死亡。
事故原因分析:
1、受害人李某违反岗位纪律和安全规程,在3号皮带正常上料期间,离开平台值班室岗位,且违反“设备在运转中非本岗位操作人员严禁靠近”和“严禁跨越皮带和钻皮带”的规定,从球团车间西上料皮带机头下钻过,被皮带伤害,是造成事故的直接原因和主要原因。
2、球团车间西上料皮带机头下空档处无安全防护设施和警示标志,是造成本事故的又一原因。
3、炼铁车间职工安全教育和现场安全管理、劳动纪律管理不到位,职工存在习惯性违章,是造成本次事故的管理原因。
预防事故重复发生的措施:
1、针对“3、17”工亡事故,深刻吸取教训,公司要立即开展全面彻底的隐患排查治理的反违章活动,完善安全防护设施和警示标志。
2、加强管理人员和职工的安全教育,提高全员安全意识,经常开展全员“学规程、考规程、用规程”活动,规范职工行为,提高执行力。
3、加强危险因素、危害后果的辨识和应用,提高预防能力。
对各岗位、各环节存在的危险因素、危害后果重新进行辨识和梳理,整改隐患,制定控制措施,对各类风险要严格监控,并责任到人。
4、加强现场管理和监督监护。
在全职工中签订安全互保协议书,实行在岗职工安全互保联保,加强基层基础管理,确保各项制度有效落实。
五、图方便存侥幸跨越皮带跌倒
事故经过:
2007年5月13日22时20分左右,韶钢原料厂受料工段一班堆料机工张某在球4皮带2号堆料机下方打扫卫生的过程中,由于存在贪图方便、侥幸冒险的心里状态,违反集团公司及原料厂的有关安全规章制度,跨越正在运行着的皮带机,因踩垮皮带机下回程托辊的挡雨护板,身体失衡后右脚踏空而侧身跌倒在回程皮带上,被运行的回程皮带拖入与上层皮带支架(垂直距离仅有180mm)之间挤压过去,导致头、脑部、内脏和右腿等多处严重受伤,胸腔内大面积出血,送医院经过约2小时的奋力抢救后无效,于5月14日零时20分左右死亡。
事故原因分析:
根据上述事故发生过程的现场详细勘察和对相关知情者询问调查认定,导致本起工亡事故发生的主要原因有如下方面:
一、直接原因:
1、人为原因(
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