二衬混凝土施工质量控制成果.docx
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二衬混凝土施工质量控制成果.docx
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二衬混凝土施工质量控制成果
一、……………………………………………………工程概况
二、……………………………………………………小组简介
三、………………………………………选题理由及课题现状
四、…………………………………………目标及可行性分析
五、……………………………………………………原因分析
六、……………………………………………………要因确认
七、……………………………………………………制订对策
八、……………………………………………………对策实施
九、……………………………………………………效果检查
十、……………………………………………………成果分析
十一、…………………………………………巩固措施及总结
隧道二次衬砌施工质量的控制
一、工程概况
武罐高速公路是国家高速公路网兰州至海口高速公路的重要组成。
从兰州出发经兰州至临洮高速,经兰海高速临洮渭源段、兰海高速渭源武都段(待建),由兰海高速武罐段入川最终可直达海口。
该高速公路也是甘肃省高速公路“东部会战”的“右翼”组成。
公路沿线多高山深壑,所以隧道桥梁较多。
本项目为第十八合同段,路线起点YK105+490(ZK105+497),位于陇南市武都区枫相乡枫相院村,终点YK110+685(ZK110+680),位于武都区枫相乡强家湾村,WG18合同段路线全长5.190051km:
共设特大桥2600.394m/2座,大桥236m/2座,中桥319.75m/4座,隧道7222.38m/8座。
开工日期为2009年6月,合同工期为40个月,合同总价422412813元。
二、小组简介
武罐18标QC小组成立于2009年12月,主要由项目领导和工程技术骨干人员组成。
组员素质较高,技术实力雄厚,在施工生产中,对于发现的问题,并能运用有效的方法解决问题等特点。
我们成立小组的目的在于通过学习和实践,总结一些工程方面的经验,为将来的施工打下良好的基础。
QC小组组成情况表表1
小组名称
一公司武罐项目QC小组
活动课题
隧道二次衬砌施工质量的控制
活动类型
现场型
活动方针
科学管理、持续改进
组长
吴洋
注册时间
注册编号
活动时间
2010.6.1~2010.8.31
小组人数
10人
活动次数
30次
出勤率
95%
QC小组成员简介表表2
序号
姓名
文化程度
职务
组内职务
1
吴洋
大学
项目总工
组长
2
刘库
大学
项目经理
副组长
3
李国勋
大学
项目副经理
组员
4
石达
大学
实验室主任
组员
5
崔伟良
大学
技术员
组员
6
狄龙
大学
技术员
组员
7
郑帅
大学
技术员
组员
8
张永军
大学
技术员
组员
9
权开泰
大学
技术员
组员
10
崔龙昌
大学
测量队长
组员
三、选题理由及课题现状
背景介绍:
二次衬砌是洞身衬砌的最后一道工序,也是最重要的一道工序,承载着洞身大部分的应力,二衬质量的好坏将直接影响隧道的整体质量和安全,由于工人技术和熟练度,以及一些其他因素(二衬模板、配合比)的影响,导致现在的二衬浇注质量不太理想。
选题理由:
1、本标段内隧道所占比例较大,本课题的研究将具有长效性;
2、二衬质量的好坏对围岩的稳固起着决定性的作用,提高二衬质量将会减少安全隐患。
3、二衬的施工质量将直接影响到隧道整体质量的好坏。
因此,本QC小组以二衬质量的控制为课题,以总结二衬施工过程中质量控制的经验。
从二衬施工伊始,本小组就对二衬质量进行了连续性监测,发现的主要问题如下:
(1)、拱腰处蜂窝、麻面现象较为突出,主要集中在矮边墙以上2m范围内;
(2)、二衬与矮边墙搭接处,以及每板之间的搭接处有错台现象,且搭接处混凝土不密实;
(3)、局部混凝土回弹强度在临界值附近(主要是蜂窝、麻面区域);
(4)、局部混凝土厚度不够(主要是上导坑与下导坑拱架交接处);
随后小组成员从枫相1号、枫相2号、枫相3号、马桑坝隧道各随机抽检了3板二衬进行数据统计,检验结果如下:
活动前现场检验记录表表3
序号
实测项目
实测结果
抽检点数
合格点数
不合格点数
合格率
1
蜂窝麻面面积
平均2%,最大3%
100
85
15
85%
2
二衬强度
局部强度不够
100
98
2
98%
3
二衬厚度
符合设计要求
100
97
3
97%
4
错台
平均8mm,最大20mm
100
70
30
70%
根据隧道施工技术规范与评定标准,二衬混凝土应符合下列标准:
混凝土强度、厚度100%符合设计标准;混凝土表面密实,每延米的隧道面积中,蜂窝、麻面和气泡面积不超过0.5%;混凝土颜色一致;施工缝平顺无错台。
根据上述标准,可见现在的二衬混凝土质量还需很大的提高,解决二衬质量问题是当务之急。
四、目标及可行性分析
总体目标:
对隧道二衬质量进行有效控制,各指标达到设计及规范要求。
目标分解:
(1)、蜂窝、麻面及气泡面积控制在0.5%之内;
(2)、混凝土振捣密实,无错台现象;
(3)、二衬强度、厚度均符合设计及规范要求。
图一现状与目标对比图
可行性分析:
1、二衬浇注质量的好坏跟人为原因存在很大的关系,可以先从施工工人入手,认真交谈分析,了解工人施工时的操作难点,并逐一解决。
(工)
2、从原材料检验到施工配合比、拌和站搅拌记录、现场实测塌落度、浇注环境温度等都可以追查,从而能够认真分析每一个环节,找出是哪个环节出的问题。
(料)
3、从罐车运输距离,输送泵参数,模板尺寸等硬件方面找原因,因为这些都是不变参数,有问题存在的话一目了然,很容易找到原因并做调整。
(机)
4、由于完善的现场记录,使得每一板二衬都有可追溯性,这大大有助于我们分析现场存在的问题。
综合以上分析,我们认为经过全小组的共同努力,能够达到预期目标。
五、原因分析
小组根据现场的实际情况进行了认真分析,归纳总结,原因分析如下图:
图二原因分析图
六、原因确认
原因确认表表4
序号
存在问题
确认方法
确认情况
影响项目
是否主因
1
人工振捣不到位
现场验证
由于刚开盘的时候混凝土供应较快,工人往往来不及振捣,经常是拱腰处已经浇注了2米左右再去振捣,底部无法振捣密实。
蜂窝、麻面、气泡、混凝土不密实
是
2
塌落度偏小
调查分析
由于本项目所在地气候条件反常,经常早晨下雨中午晴,砂石料含水率测定值跟现场出入较大;加上运距较远,运至现场时塌落度有一定损耗。
蜂窝、麻面、混凝土不密实
是
3
个别骨料粒径偏大
现场验证
加工碎石以及料斗上料的时候,容易将料堆底部较大粒径的碎石掺入料斗。
混凝土不密实
否
4
台车质量较差
现场验证
由于台车质量问题,在几次浇注后模板产生了轻微变形,向内收缩了1cm。
错台
是
5
脱模剂涂刷不均匀
现场验证
由于操作空间的问题,导致二衬台车脱模剂涂刷不均匀,有的地方没有涂刷到。
蜂窝、麻面
否
6
二衬养护不及时,不到位
调查分析
在二衬脱模后没有及时养护,且养护频率不够。
二衬强度
否
7
矮边墙定位不准确
现场验证
矮边墙浇注的时候外侧边墙定位不准确,导致二衬模板无法与矮边墙紧贴,造成错台。
错台
是
8
拱脚清理不彻底
现场验证
在上导坑混凝土喷射完毕后,废料没有及时清理,在下导坑开挖支护完之后有凸包存在。
二衬厚度
是
9
浇注不连续
现场验证
混凝土浇注不连续,属于极个别的偶然性事件,虽然对混凝土的质量有影响,但不具有典型性。
平顺度、错台
否
七、制定对策
小组成员在现场检测的时候发现一个现象,二衬强度不达标的地方主要是有蜂窝、麻面的区域,这也就表明了混凝土水灰比没有问题,只要把蜂窝麻面这个问题解决了,二衬强度的问题应该也随之解决,所以本小组把解决蜂窝、麻面作为主要问题。
经过认真探讨和分析,从初期支护开始至二衬混凝土浇筑完毕,逐一制定以下对策:
对策制定表表5
序号
要因
目标
对应措施
执行时间
执行地点
执行人
1
拱脚废料
初期支护无侵入二衬净空的现象
在上导坑混凝土喷射完毕后做好清理废料的工作,防止凸包产生
混凝土喷射完毕后
施工现场
张永军
2
矮边墙尺寸
矮边墙与二衬模板无缝搭接
与测量人员进行沟通,保证矮边墙尺寸
矮边墙浇注前
施工现场
崔伟良
崔龙昌
3
台车质量
台车尺寸符合施工技术要求
要求厂家技术人员对台车进行调校、加固;施工前现场技术人员加强模板检测
混凝土浇注前
施工现场
权开泰
4
混凝土塌落度
混凝土运至现场时塌落度符合施工要求
当天天气有变化的时候测定砂石料的含水率,不光单纯的早中晚测一次;运距较远的话考虑塌落度损耗,生产时可适当调大塌落度
混凝土生产前
料场、实验室
吴洋
石达
5
人工振捣
分层振捣均匀密实,模板搭接处混凝土振捣密实。
加强施工人员力量,做好技术交底培训,保证分层振捣厚度不超过30cm,模板搭接处增加振捣强度。
混凝土浇注时
施工现场
刘库
李国勋
6
二衬养护
养护及时到位
混凝土浇注完毕后及时按照要求频率进行养护
混凝土浇注后
施工现场
郑帅
狄龙
八、对策实施
制定好了对策,明确了分工和责任人,小组成员决定立即实施以上对策,认真执行落实到现场。
实施一:
拱脚废料清理
在上导坑混凝土喷射完毕之后,安排机械人员及时将拱脚附近的废料及碎渣清理干净,避免回弹料凝固以后对清理工作造成困难;在下导坑开挖支护完毕之后,对仍存在的凸包进行凿平、磨光。
每次清理完后进行检查,清理不到位不予批准进行下道工序。
二衬台车就位前使用断面仪对初支断面进行净空检测,有初支面侵入二衬净空时进行二次凿磨。
以上工作由张永军进行监督旁站,完满达成预期目标。
实施二:
矮边墙尺寸定位
对图纸进行认真计算,对模板进行精确放样,保证矮边墙与二衬模板无缝搭接。
在立模板之前,每隔3m放一个坐标点,将模板准确定位,模板定位安装完毕之后,在模板内侧每隔3m标注一个顶面高程点,以模板两头的顶面高程点为端点中间拉一条高程线,保证直线能贯穿每一个高程点;在浇筑的时候严格按照高程线进行控制,分层浇筑,振捣密实;考虑到混凝土凝固后较凝固前的沉降,经过多次检测,沉降值在5mm左右,所以在顶层收面的时候混凝土面层可高出高程线5mm,待混凝土凝固之后,根据高程线对矮边墙面层进行对比,然后进行凿补处理。
以上工作由崔伟良、崔龙昌进行监督检测,完满达成预期目标。
实施三:
台车尺寸调校
及时联系台车生产厂家(广元市台车厂),要求厂家技术人员到施工现场对台车模板进行校正、加固,保证台车在以后的长期使用中的不变形。
经项目部测量组使用激光断面仪精确检测之后,确定台车尺寸已经完全符合设计要求;混凝土浇注之前,施工方测量人员对台车模板进行必检,项目部测量人员进行抽检。
以上工作由权开泰监督实施,完满达成预期目标。
实施四:
现场塌落度控制
塌落度是二衬混凝土非常重要的一个技术指标:
如果塌落度过小,混凝土流动性差不易振捣,容易造成蜂窝麻面的现象,而且在泵送的过程中容易堵管;如果塌落度过大,会造成混凝土离析现象,容易漏浆,还有可能导致二衬强度不够。
所以控制好混凝土的塌落度,是控制好整个二衬质量的重点。
结合实际情况,根据小组之前得出的结论和对策,现将塌落度控制在合格范围之内。
首先,砂石料含水率的测定。
本项目所在地天气易变,早晚温差大,5-11月份属于雨季多发期,而且经常早晨下雨中午晴天,这就对含水率的测定带来了极大的困难,但是,本小组成员发扬不怕苦不怕累的精神,制定了“饭后一测,拌前一测,一变一测”的工作制度。
也就是早晨中午晚上各测一次,混凝土搅拌前测一次,每当天气变化(下雨、雨后放晴)的时候测一次,根据实测的含水率及时调整配合比。
虽然此地区天气变化多端,但是自从实行了这个制度之后,混凝土的塌落度均控制在合格范围之内,此方法不光局限在在二衬混凝土上,如桩基混凝土、立柱混凝土均可适用,这也算是本小组一个可喜的成果。
但是随后发现,出站混凝土塌落度虽然在合格范围之内,但运至现场之后塌落度仍然偏小,此问题主要集中在枫相1号和枫相2号隧道两个地方,后经小组成员分析后得出结论:
由于地形限制,本项目拌和站距枫相1、2号隧道距离较远,在运输的途中塌落度会有一定的损耗,经过小组成员的认真统计与计算,在平均车速20km/h(路况影响),平均温度25℃的情况下,塌落度损耗参数2mm/km。
根据拌和站距每个施工现场的距离,混凝土的出站塌落度调整为:
设计塌落度+公里数*损耗参数
并及时优化调整配合比。
这样一来,运至现场的混凝土塌落度均符合设计要求。
以上工作由吴洋、石达监督并参与实践,完满达成预期目标。
现场实拍一现场塌落度测定
实施五:
混凝土振捣控制
人为因素是一件事情的决定性因素,也是主观因素。
现场施工工人对二衬质量的好坏存在着决定性的作用。
本小组经过走访工人,调查现场,勘察作业平台后着手实施方案:
对现场施工工人加强安全及技术教育、培训,并结合现场进行指导;加强施工力量,从最开始的4名振捣工增加到6名,每名工人固定负责两个振捣窗口,大大减轻了工人作业强度,也减少了因工人各个窗口之间来回走动而造成的安全隐患;严格实施分层振捣的施工方法,层厚度不超过30cm,振捣时间不大于30s,这就保证了每层混凝土都能得到充分振捣;对模板搭接处等死角加强振捣力度,并在搭接处安装附着式振动器;浇注的时候两边对称浇注,两边高差不大于50cm;对工人制定奖罚制度,二衬脱模之后,对每个窗口所在区域的振捣效果进行比较检验,有奖有罚,提高工人的积极性。
以上工作由刘库、李国勋全过程旁站指导,完满达到预期目标。
现场实拍二现场指导工人进行混凝土振捣
实施六:
二衬养护
购买二衬养生物资:
高压水枪,养生剂等。
二衬脱模10~12小时之后,安排专人对二衬进行洒水养生,待表面混凝土泌水完毕后喷洒化学养生剂。
洒水养生时间不少于7d。
以上工作由郑帅、狄龙监督实施,完满达到预期目标。
实施七:
其他因素的控制
像其他的一些非主要因素本小组也根据现场情况制定了对策,包括脱模剂的喷洒,骨料粒径的控制,混凝土施工的连续作业等。
本实施方案由小组全部成员进行现场随机检查控制,基本解决了以上存在的问题。
对策实施结果检查表表6
序号
要因
实施效果
目标完成情况
1
拱脚废料
初期支护无侵入二衬净空的现象
完成
2
矮边墙尺寸
矮边墙与二衬模板无缝搭接
完成
3
台车质量
台车尺寸符合施工技术要求
完成
4
混凝土塌落度
混凝土运至现场时塌落度符合施工要求
完成
5
人工振捣
分层振捣均匀密实,模板搭接处混凝土振捣密实。
完成
6
二衬养护
养护及时到位
完成
九、效果检查
以上的方案实施完成之后,小组成员又一次对枫相1#,2#,3#,马桑坝各5板二衬进行了抽检,检验结果如下:
活动后现场检验记录表表7
序号
实测项目
实测平均值
抽检点数
合格点数
不合格点数
合格率
1
蜂窝麻面面积
0.3%
100
100
0
100%
2
二衬强度
最小26Mpa,平均28Mpa
100
100
0
100%
3
二衬厚度
符合设计要求
100
100
0
100%
4
错台
0.5mm
100
99
1
99%
从上表可以看出:
(1)、蜂窝麻面面积控制在每延米0.3%,完全达到设计规范要求;
(2)、二衬强度设计25Mpa,实际平均强度已经达到28Mpa,且没有局部强度不够的现象;
(3)、二衬厚度由于衬砌类型的差异无法给出平均值,但经过现场实测,测点厚度全部符合设计要求;
(4)、错台现象已经基本没有,有一处是因为矮边墙跑模造成2cm错台,现已经处理。
图三活动前后对比图
以上数据表明,经过本小组成员的认真努力和实施,二衬质量已经得到了明显提高,完全符合设计要求,达到了小组之前预定的目标。
现场实拍三活动后二衬质量(蜂窝麻面减少,无错台现象)
一十、成果分析
二衬质量的提高,使周围围岩更加稳定,增加了隧道的使用寿命,防止了安全隐患的发生,也使得隧道的外观质量得以提升。
一十一、巩固措施及总结
小组通过本次的QC活动,对控制过程和成果进行了认真总结,为以后的二衬质量控制积累了经验,也提高了小组成员个人的质量意识、管理能力以及实践操作水平,更使得小组成员的意志得到磨练。
在今后的工作中,本小组将继续秉承这种“不怕苦,不怕累”、“善于发现问题,及时解决问题”的精神,多实践,多动脑,保住现有的技术成果,并在其他施工技术方面努力钻研,迎接新的挑战!
中交一公局一公司武罐高速18标项目经理部
2010.8.30
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