永大电梯TCD 故障码一览表含稀有TCD代码及解析4554.docx
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永大电梯TCD 故障码一览表含稀有TCD代码及解析4554.docx
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永大电梯TCD故障码一览表含稀有TCD代码及解析4554
40/79
TCD
故障等级
内容
HOLD
45
A1
BKSW动作Check
◎
检出目的
制动器线圈故障下,制动器可能会无法释放,为了防止剎车片磨擦状态下拖行,检
出BKSW异常时,禁止走行,立即停止运转且不可再起动。
检出条件
1.于15BON后侦测制动器开关(BKSW)动作状况,若XBKSW1入力信号为Close
状态,且持续检出3秒以上,则立即停止运转,且不可再起动。
2.于平常停止时侦测制动器开关(BKSW)动作状况,若XBKSW1入力信号为Open
状态,且持续检出3秒以上,则立即停止运转,且不可再起动。
3.不论电梯停止或运转中,当XBKSW1入力信号与XBKSW2入力信号ON,OFF
状态不一致,且持续检出3秒以上,则立即停止运转,且不可再起动。
4.以上任何一个条件成立时,皆作成本TCD,且为HOLD模式。
复归方式
故障排除,FFB切OFF-ON后,操作MODE2清除TCD,方能恢复运转。
说明:
1.有两个BKSW,1个为XBKSW1主Micon入力信号,另1个为XBKSW2从Micon入力信
号。
调查项目:
1.目视SFIOR板上BKSWLED的状况,停止中不点灯,运行中BKSW应持续点灯。
必要时用电表量测BKSW的动作状态。
2.主电源OFF-ON,电梯起动后BKSW应持续点灯。
3.两个BKSW配线状态确认。
4.入力Buffer有无ON故障或OFF故障Check:
主XBKSW1($CA0F)、从XBKSW2($CD2F)其Data是否随着15BCtt之ON-OFF反相动作。
※15BOFF时,XBKSW1、XBKSW2ON。
15BON时,XBKSW1、XBKSW2OFF。
※XBKSW1($CA0F)、XBKSW2皆操作MODE22观察。
5.更换SFIORPCB。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
46
A2
OpenLock连续3回
○
检出目的
轿门无法正常打开时,自动到下一目的阶或次楼层停靠,试图正常打开轿厢门,若
连续于3个楼层皆无法正常打开轿门,则停止运转,提示乘客利用对讲机连络管理
室。
检出条件
连续于3个楼层皆无法正常打开轿门时,检出异常,立即停止运转且不可再起动。
复归方式
故障排除后,操作MODE2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。
调查项目:
1.门机OLS信号Check:
于轿门开底位置,FB-DMCPCB上的OLSLED亮(门开底,门机才可送出OLS信号)。
2门机电源回路Check:
(1)控制盘DrM/CFuse有无溶断确认。
(2)轿顶DrCutSw有无被切掉确认。
3.门机开闭状态及门机机械状态确认。
4.以上各项正常,更换SFIORPCB。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
47
C1
负荷检出回路异常
----
检出目的
差动变压器故障或配线短路或断路之检出,防止电梯起动时产生极端反转或飞出现
象。
检出负荷检出回路异常时,减速停层后不可再起动。
检出条件
差动变压器的电压,经由A/DConvert转换成数字的负荷检出,两组入力有任何一
组入力电压太小,连续检出8回以上。
(NPX入力电压太小之换算值为小于100)
复归方式
故障排除后,可自动恢复运转。
调查项目:
1.确认乘客进出车厢时,重量检出主Micon($CD3D)有无变化。
2.差动变压器的固定、设定、动作Check。
3.差动变压器的电源电压约AC24VCheck。
4.差动变压器的配线错误或断线Check。
5.差动变压器的0%,100%设定未完成。
6.差动变压器损坏更换。
7.SDC或SFIORPCB配线错误Check。
8.更换SDCLANPCB。
9.更换SFIORPCB。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
50
A2
高速OVERSPEED
○
检出目的
高速OverSpeed减出回路之设定,是依照
(a)调速机之机械速度异常检知140%。
(b)调速机之电气速度异常减检知130%。
(c)Micon速度异常检知125%。
检出条件
高速走行中,速度制御回路不良等原因,造成电梯速度超过额定速度的125%时,
检出异常(调速机机械动作前异常检出)。
复归方式
故障排除后,操作MODE2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。
调查项目:
1.实际速度测定:
(1)MODE27SET读出速度。
(2)用速度表测量高速运行速度(UAY1除外)。
(3)第1,2项速度值在125%内,但依然故障检出时,表示速度检出回路不良。
(4)第1,2项之速度值超出120%时,速度制御回路不良。
重新DownLoad从Micon之DSP仕样值,再进行确认。
2.Rotaryencoder的本体不良更换。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
51
A2
速度偏差检知(125%)
○
检出目的
1.NT2设计已采用全数字化方式,因此速度偏差值侦测可以每隔10ms执行一次)。
2.检出方法是采用速度指令值与速度实际值相减后,所得之速度误差值,不可超过
速度指令值之25%。
3.侦测动作以指令值为准,当指令值达到15m/min以上时,侦测动作即开始。
检出条件
高速走行时,速度指令值与实际的速度偏差值,达到相差125%,连续发生120ms
后检出异常,防止速度偏差造成危险。
复归方式
故障排除后,操作MODE2清除TCD或FFB切OFF-ON,方能恢复运转。
调查项目:
1.实际速度测定:
(1)MODE27SET读出速度。
(2)用速度表测量高速运行速度(UAY1除外)。
(3)第1,2项速度值在125%内,但依然故障检出时,表示速度检出回路不良。
(4)第1,2项之速度值超出125%时,速度制御回路不良。
重新DownLoad从Micon之DSP仕样值,再进行确认。
2.Rotaryencoder的配线Check:
SMPUPCB上的5VRE端子台;配线有无接触不良或脱落Check。
3.P15V电压Check:
SMPUPCB上的MUFConnect;Pin1与Pin2间之电压为+15V。
4.Rotaryencoder的本体不良更换。
5.以上各项正常,更换SMPUPCB。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
52
A1
10TOFF故障
----
检出目的
10T主接触器应ON而未ON时,表示10T主接触器OFF故障,电梯应立即紧急停
止或不起动运行,防止制御系统的信赖性低下。
检出条件
起动时,透过MZ10T出力Buffer控制10TCttTurnON,并侦测MX10T及SX10T
入力Buffer信号,来判定10TCtt是否正常动作。
也就是当MZ10T出力BufferON,而MX10T及SX10T入力Buffer未在500ms内
ON,则检出异常。
复归方式
故障排除后,可自动恢复运转。
调查项目:
1.入力Buffer有无OFF故障Check
主MX10T($CA02)、从SX10T($CD22)其Data是否随着10T主接触器之ON-OFF同步动作。
※MX10T($CA02)、SX10T($CD22)皆操作MODE22观察。
2.10T主接触器的电压Check:
(1)10T主接触器用电源;RECTFUSE与GD之间电压→DC48V。
(2)MZ10TON时,10T主接触器COIL(+)端与COIL(-)端之间电压→DC48V。
(3)停止中,且开门状态下,10T主接触器COIL(-)端与GD48之间电压→DC48V。
3.10T主接触器状态Check:
10T主接触器线圈断路,接点接触不良,配线断路等确认。
4.SMPUPCB与FIORPCB之间排线;MUD及FODConnect有无接触不良Check。
5.SFIORPCB更换
第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示SFIOR出力Buffer不良,更换SFIORPCB。
6.SMPUPCB更换
更换SFIORPCB后,仍有异常发生,表示SMPUPCB不良,更换SMPUPCB。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
53
A1
15BOFF故障
----
检出目的
15B接触器应ON而未ON时,表示15B接触器OFF故障,电梯应立即紧急停止或
不起动运行,防止制御系统的信赖性低下。
检出条件
起动时,透过MZ15B出力Buffer控制15BCttTurnON,并侦测MX15B及SX15B
入力Buffer信号,来判定15BCtt是否正常动作。
也就是当MZ15B出力BufferON,而MX15B及SX15B入力Buffer未在500ms内
ON,则检出异常。
复归方式
故障排除后,可自动恢复运转。
调查项目:
1.入力Buffer有无OFF故障Check
主MX15B($CA00)、从SX15B($CD20)其Data是否随着15B接触器之ON-OFF同步动作。
※MX15B($CA00)、SX15B($CD20)皆操作MODE22观察。
2.15B接触器的电压Check:
(1)15B接触器用电源;RECTFUSE与GD之间电压→DC48V。
(2)SZ15BON时,15B接触器COIL(+)端与COIL(-)端之间电压→DC48V。
(3)停止中,且开门状态下,15B接触器COIL(-)端与GD48之间电压→DC48V。
3.15B接触器状态Check:
105B接触器线圈断路,接点接触不良,配线断路等确认。
4.SMPUPCB与FIORPCB之间排线;MUD及FODConnect有无接触不良Check。
5.SFIORPCB更换
第1项或第2项有状况,而第4项良好时,表示SFIOR出力Buffer不良,更换SFIORPCB。
6.SMPUPCB更换
更换SFIORPCB后,仍有异常发生,表示SMPUPCB不良,更换SMPUPCB。
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TCD
故障等级
内容
HOLD
54
A1
RE故障(U,V,W相角度异常)
◎
检出目的
在PM马达控制中,变频控制器,利用编码器(ENCODER)uvw信号,来判断PM马
达磁极所在位置,进一步送出正确的三相电压以产生一旋转磁场。
若编码器中任意
一相以上损坏,将导致控制器送出的旋转磁场无法与马达磁极位置吻合,而造成马
达运转不顺畅,让电梯产生晃动,此时应立即时停机。
检出条件
1.RotaryEncoder的磁极检出Plus全部为HI,且持续检出1.37ms以上,则立即停止
运转,且不可再起动。
2.RotaryEncoder的磁极检出Plus全部为LO,且持续检出1.37ms以上,则立即停止
运转,且不可再起动。
注1.1
3.RotaryEncoder编码顺序不正常,且持续检出1.37ms以上,则立即停止运转,且
不可再起动。
复归方式
故障排除,FFB切OFF-ON后,操作MODE2清除TCD,方能恢复运转。
调查项目:
1.当电梯电源开启后,CPU以42.7us周期进行轮巡动作,以确认编码器uvw之译码是否为7
或0,若是则en_error-counter加1,后持续检出1.37ms,送出ENCODER错误信息,并保
持上一态译码值,同时角度增减以QEP为主,若累积次数未达设定值,en_error-counter将
于马达停机后清除为零。
2.当电梯电源开启后,CPU以42.7us周期进行轮巡动作,当编码器uvw之译码值有变化时,
需比较其值是否合理,若是则en_error-counter加1,后持续检出1.37ms送出ENCODER错
误信息,并保持上一态译码值,同时角度增减以QEP为主,若累积次数未达设定值,en_error-counter将于马达停机后清除为零。
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