11183运输巷第二循环55140米掘进条带消突评价报告修改.docx
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11183运输巷第二循环55140米掘进条带消突评价报告修改
水城县凉水沟煤矿
11183运输巷第二循环(55-140米)掘进条带消突效果评价报告
编制:
机电矿长:
生产矿长:
安全矿长:
总工程师:
矿长:
编制日期:
2017年9月9日
消突评价报告会审记录
文本名称
11183运输巷第二循环(55-140米)掘进条带
消突效果评价报告
主持人
时间
地点
会审意见:
会
审
人
员
签
字
矿长
地测副总
总工程师
调度主任
生产矿长
机电队长
安全矿长
防突队长
机电矿长
施工队长
通风工程师
评审组成员签字表
序号
项目
姓名
所属单位
现任职务
签名
1
编制人员
李献书
通防
通风工程师
2
评审人员
任青山
技术
总工程师
3
周训安
安全矿长
4
陈柏霞
生产矿长
5
屈向群
通风
通防队长
6
黄建法
地测副总
副总
7
徐德安
调度室
主任
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
评审组长
伍登宏
矿长
目录
第一章评价范围及过程5
第二章基本情况7
第一节 预评价工作面基本情况7
第二节矿井瓦斯抽放系统8
第三节其它11
第三章区域防突措施14
第一节区域突出危险性预测14
第二节区域防突措施14
第四章区域措施效果检验及评价过程20
第五章评价结论21
11183运输巷第二循环(55-140米)掘进条带
消突效果评价报告
第一章评价范围及过程
1、评价范围
本评价范围为11183运输巷第二循环(55-140米)掘进条带,即走向长度85米,巷道轮廓线外上部20m,下部10m。
2、评价依据
《煤矿安全规程》(2016版);
《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006);
《煤矿瓦斯抽采规范》(AQ1027-2006);
《防治煤与瓦斯突出规定》;
《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装[2011]163号)等。
《11183运输巷防突设计》
《11183运输巷掘进作业规程》
《11183运输巷第一循环消突评价报告》
《11183运输巷14-18排补充穿层抽放钻孔成果图》
黔安监煤矿[2016]12号文件
3、评价过程简述
根据已采取的区域防突措施,其措施的控制范围及经抽放后的煤层残余瓦斯含量符合《防治煤与瓦斯突出规定》的要求,煤层瓦斯含量符合<8m3/t方可进行评价。
成立评价、评审组织机构
分别成立评价组和评审组对11183运输巷进行评价。
1)评价组
组 长:
总工程师 任青山
成 员:
通风工程师李献书
地测副总黄建法
防突队长屈向群
2)评审组成员
组 长:
矿长伍登宏
成 员:
安全矿长周训安
生产矿长陈柏霞
通防队长 屈向群
地测副总黄建法
调度主任徐德安
项目分工
评价组:
生产科负责收集整理工作面瓦斯地质资料,落实工作面的布置;通防科负责完善通风系统及防突设施;抽采队负责措施贯彻。
通风队执行好安全防护措施;通防科负责资料的收集、整理及报告的编制;抽采队负责区域防突措施和局部综合防突措施的实施;安全科负责监督各项措施的实施;矿总工程师负责组织报告的评价。
评审组:
负责审查报告,提出并落实报告中未完善的措施及资料,交组长审核后定稿。
第二章基本情况
第一节 预评价工作面基本情况
1、煤层及工作面相对位置
11183运输巷掘进工作面开口位于1450运输石门揭C18煤层位置,巷道上部46.5米垂高为11181采空区,相应地表位于新划村瓦房寨山地边坡下,地面标高1680m。
巷道以290°00′00″的方位、0°的倾角靠煤层顶板向西掘进140m。
根据地质钻孔探明,C18号煤层在此区域厚度在1.5m到4.5m之间,平均煤层厚度3m。
2、工作面掘进参数
(1)、巷道支护材质为11#矿用工字钢。
梁净口长2.2m,柱腿长2.6m。
(2)11183运输巷毛断面上宽2.4m,下宽3.2m,巷道高2.5m,掘进断面积7m²;巷道净断面上宽2.2m,下宽3.0m,高2.4m,净断面6.24m²。
3、工作面与地表关系
矿区地形起伏较大,属构造侵蚀、溶蚀中山地貌,根据井上下对照图,11183运输巷掘进区域C18煤层埋深230m,地表无建筑物。
4、煤层瓦斯地质情况
1)、矿井瓦斯
根据贵州省能源局文件,黔能源发【2009】252号,“关于六盘水市煤炭局《关于煤矿瓦斯等级及二氧化碳涌出量鉴定结果的报告》的批复”,凉水沟煤矿2009年度矿井瓦斯相对涌出量为33.56m3/t,绝对瓦斯涌出量为2.83m3/min,矿井瓦斯等级为突出矿井;根据贵州省能源局文件,黔能源发【2010】802号,“关于六盘水市煤矿2010年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复”,凉水沟煤矿2010年度矿井绝对瓦斯涌出量为0.66m3/min,矿井瓦斯等级为突出矿井。
根据贵州省能源局文件,黔能源发【2011】833号,“关于六盘水市煤矿2011年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复”,凉水沟煤矿2011年度矿井绝对瓦斯涌出量为1.02m3/min,矿井瓦斯等级为突出矿井。
2)、煤尘爆炸性
煤层具有爆炸性。
按煤层具有煤尘爆炸性管理。
在掘进期间必须采取防止煤尘爆炸措施。
3)、煤的自燃性
根据贵州省煤田地质局实验室2012年8月14日提交的《水城县阿戛凉水沟煤矿煤层自燃倾向性鉴定报告》,凉水沟煤矿C18煤层煤炭自燃倾向为二级,属自燃煤层。
C18煤层按自燃倾向性按二类自燃煤层进行管理。
11183运输巷在掘进过程中必须采取防止煤层自燃发火的措施。
4)、工作面掘进地质说明书
概
况
煤层名称
C18
水平名称
+1450m
采区名称
一采区
工作面名称
11183
运输巷
地面标高
+1450-+1680m
工作面标高
+1450m
地面位置
地面为高低不平的坡地或耕地,无建筑物及水体,标高+1675—+1680m,工作面区域平均标高+1450m。
巷道位置及四邻采掘情况
11183运输巷位于主井以北、沿C18煤层掘进,巷道标高+1450m。
煤层
煤层总厚
1.5—4.5m
煤层结构
煤层倾角
85—88°
平均厚
3m
简单
煤层顶底板
煤层顶底板
岩石名称
厚度(m)
岩性特征
顶板
粉砂岩
2.0—5.0
节理较发育,较稳定
底板
泥岩
25—30
节理较发育,稳定
地质构造
根据11183运输巷掘进期间探明,本评价范围内无构造。
区域预测情况
煤层瓦斯压力P=0.1MPa,煤层瓦斯含量W=15.2222m3/t
影响采掘的其它地质情况
瓦斯
矿井绝对瓦斯涌出量为9.71m3/min(查《安全专篇》得知)。
煤尘
C18煤层按有爆炸性管理。
煤的自燃
C18煤层为II类,按自燃煤层管理。
矿井最大涌水量
142m3/h
正常涌水量
64m3/h
问题及建议
11183运输巷施工过程中,可能会遇到局部地质构造,故在施工中必须要加强防突管理及探放水管理工作,加强断层附近的瓦斯治理和顶板支护质量管理,加强临时支护工作,严禁空顶作业。
第二节矿井瓦斯抽放系统
该巷道的预抽,利用矿井瓦斯抽放系统,抽放泵型号水环式真空泵2BEC50(266rpm)型两台(一台工作、一台备用)作为高负压瓦斯抽放泵,功率为(185kW、660V)。
主管管径为DN400mm,支管管径为DN315mm,分支管管径为DN200mm,抽放管路敷设由瓦斯抽放站经总回风井筒(DN400mm)及1450专用回风巷(DN315mm)1450运输石门DN200mm。
第三节其它
一、防突机构及责任制
为认真贯彻落实《安全生产法》和《煤矿安全规程》相关规定,坚持“安全第一,预防为主,综合治理“的安全生产方针,及时、科学、有效地预防各类事故的发生,按照防治煤与瓦斯突出规定,结合我矿实际情况,经矿级领导研究决定成立矿防治煤与瓦斯突出管理机构如下:
(一)、防治煤与瓦斯突出管理领导小组:
组长:
伍登宏(矿长)
副组长:
任青山(总工程师)、周迅安(安全矿长)、陈柏霞(生产矿长)刘清(机电矿长)
成员:
黄建法、李献书、屈向群、张海、陈铁兵、徐德安
办公室设矿一楼技术科,通风工程师李献书负责防治煤与瓦斯突出日常管理工作,电话号码:
8028
(二)、责任制
1、矿长对防治煤与瓦斯突出管理工作负全面责任。
按《防治煤与瓦斯突出规定》和上级有关规定,建立健全防突机构,配齐各类人员。
2、总工程师对防突工作负全面技术责任和直接领导。
负责组织编制、审批、实施、检查防突工作的长远计划、年度计划和防突措施。
3、机电副矿长负责抓好分管业务范围内的防治突出工作,负责监督检查分管战线防突装备系列化达标和矿井电气设备的防爆工作。
4、安全副矿长监督检查防治突出工作的各项计划、措施的实施,督促解决处理生产过程中煤与瓦斯突出事故隐患。
对防突事故组织追查分析和处理。
5、生产副矿长对防突工作负领导责任,并负责落实开掘战线业务范围内的防突工作,立足生产、长远布局、精心组织、统一安排,确保防突工作真正进入生产工序。
安排掘进计划时,必须考虑防突计划和防突措施,做到无防治突出计划、措施,不得从事生产作业。
6、采煤副矿长负责落实采煤战线业务范围内的防突工作,负责落实处理回采过程中发生的防突重大问题和事故隐患。
负责监督检查采煤战线“四位一体”防突措施的落实和防突管理,
7、通风副总防突岗位责任制,协助总工程师做好分管范围内防突技术工作,检查防突技术措施的现场落实。
8、采掘副总协助总工程师做好采煤范围内防突技术工作,负责对采掘过程中产生的防突技术问题进行组织分析处理。
9、机电副总防负责煤矿机电技术管理工作,认真抓好设备安全保护装置的使用并定期组织检查试验。
10、地测副总协助总工程师做好分管范围内防突技术工作,负责组织采掘突出危险工作面前探钻孔的施工,负责组织提供瓦斯地质图绘制的相关资料。
(三)、防突队伍组成
(1)队长:
屈向群
(2)打钻成员:
陈永江、王柳恒、云万辉、陈彪、云松、黄成文、云光海、颜享富、顾尚荣、云光海、陈得柱、陈德云
(3)防突考察员:
罗光辉、陈吉、王先福、王克忠
(4)钻机维修:
屈向群
(四)、防突设备
(1)、矿井地面泵房安装有高、低负压两套系统,其中高负压抽放泵型号为水环式真空泵2BEC50(266rpm)型两台(一台工作、一台备用)作为高负压瓦斯抽放泵,功率为(185kW、660V)。
(2)、矿井在风井安设2套同等能力的主要通风机装置,选用主要通风机为轴流式通风机,风机型号为:
FBCDZ60-8-No22型(740rpm)高效节能防爆轴流通风机,一台使用一台备用,配套电动机为:
YBFe315M-6型:
660V、2×110W,隔爆型电机2台,1台工作、1台备用。
(3)、矿井安装了KJ90NA安全检测系统,传输设备接口为KJ90NA型智能通信接口。
井下安装了KJ90-F16型分站12台;能对井下采、掘工作面、主要硐室及巷道进行瓦斯、粉尘、一氧化碳、风速、温度进行每天24小时监测监控。
(4)、矿井井下配备了液压750型钻机3台,1250型钻机一台,二台工作,一台备用。
第三章区域防突措施
第一节区域突出危险性预测
根据河南理工大学2012年9月出具的《凉水沟煤矿瓦斯突出危险性鉴定报告》,阿戛凉水沟煤矿1#、12#、18#、26#、26#煤层+1400—+1450m水平区域瓦斯参数测定结果,煤层的破坏类型属于Ⅲ类,1#、12#、18#、26#、26#煤层区域内有突出危险性。
C18煤层为突出煤层。
根据河南理工大学2012年9月出具的《凉水沟煤矿瓦斯突出危险性鉴定报告》,本矿C18煤层具有煤与瓦斯突出危险性。
根据《安全专篇》C18煤层原始瓦斯含量为:
12.61m3/t;经2013年11月17日对C18煤层取样分析,C18煤层原始瓦斯含量为15.2222,大于8m3/t,因此11183运输巷掘进工作面具有突出危险性。
第二节区域防突措施
一、顺层长钻孔预抽掘进条带瓦斯
根据黔安监煤矿[2016]12号文件,本工作面C18煤埋深230米,实测坚固性系数为0.38,适用文件要求,设计采用120米顺层长钻孔与穿层抽放钻孔预抽掘进条带瓦斯。
1、区域抽放措施设计情况
1、在11183运输巷设计开口处布置顺层抽放钻孔21个,每个钻孔相距5m,钻孔深度120m,钻孔的封孔段长度为10m,所有钻孔都要沿煤层施工,钻孔直径75mm。
钻孔控制巷道上部轮廓线外35m,下部轮廓线10m,前方120m。
对11183运输巷掘进前方内的煤层瓦斯进行预抽。
预抽区域倾向长47.4m,走向长120m。
根据《凉水沟煤矿防突专项设计》及C18煤层抽放半径的测定,瓦斯抽放半径为3m,钻孔终孔间距5-6m。
(详见区域抽放钻孔设计图及参数表)。
2、根据防治《煤与瓦斯突出规定》要求,设计巷道里程120-140米,巷道上部轮廓20米,下部10米区域(超前20米范围),采用在1400井底联络巷布置5排穿层钻孔(14-18排),每排8个钻孔进行穿层预抽。
3、钻孔的施工质量:
所有抽采钻孔均按设计进行施工,全部顺C18煤层施工,通过及时将钻孔资料上图分析,钻孔终孔间距满足3米抽放半径的要求。
4、封孔质量:
所有抽放钻孔,采取了“两堵一注”带压封孔工艺,第一次封孔:
封孔长度10米,预埋管为5根,前1根为蜂窝管,预埋管最前面上堵头,在预埋管0.3米处、10米处捆绑棉纱与玛丽散,形成第一次封孔,并预埋好注浆管,然后对用玛丽散封孔段进行二次注浆封孔,注浆压力不低于3Mpa。
5、对井下打钻地点全程监控,钻孔由“带班矿领导、安全员、瓦检员、视频监控员”四人联合进行验收,杜绝了假钻孔、假封孔。
6、钻孔施工的整个过程,矿生产技术科、防突队派工程技术人员现场跟班指导,确保钻孔的方位、倾角、孔深等参数达到抽采钻孔的设计要求。
7、施工抽采钻孔时,已经做到施工一个、封孔连抽一个,所有钻孔都安设闸门和导流管;抽采队每天对抽采系统的检查维护,确保了抽采钻孔孔口抽放负压不小于13kPa,并在抽放管路上安装自动与人工检测装置,每周安排专人测定单孔瓦斯流量,并做好记录,校核瓦斯抽放量。
钻场钻孔施工完后必须及时接管抽放,钻孔封孔、接抽示意图如下:
二、区域抽放措施施工及验收情况
工作面顺层抽放钻孔:
最早开钻时间为2017年5月15日,结束时间为2017年6月12日,截止2017年7月22日(见计算表);对各抽放分管进行瓦斯浓度检测,实测最大瓦斯浓度为18%。
钻孔按条带格式均匀布置及施工,钻孔间距最大5.8m,最小4.5m。
工作面穿层抽放钻孔:
最早开钻时间为2017年8月24日,结束时间为2017年9月2日,对各抽放单管进行瓦斯浓度检测,实测最大瓦斯浓度为38%。
钻孔按条带格式均匀布置及施工,钻孔间距最大5.4m,最小4.3m,通过钻孔成果资料上图分析,钻孔间距均匀,最大间距未超过6米,无预抽空白带,符合《防突规定》及相关规定(详见区域抽放钻孔竣工图及参数表)。
钻孔由抽采队严格按设计进行施工,由防突队长组织通风科、安全科、技术科人员现场验收孔,所施工的钻孔真实可靠。
三、工作面瓦斯储量及预抽量计算
1、预抽煤层总面积:
S=(120+3+3)×(35+10+2.4+3)+(20+3+3)×(35+3)=7338.4m2
2、煤层储量:
煤层储量按下式计算
V=S·h·d
V—储量,单位:
t。
S—面积,单位:
m2。
H—煤厚,单位。
D—视相对密度(容重):
单位t/m3取1.4。
掘进工作面预测区域煤量:
V=7338.4×3.0×1.4=30821t
根据地质煤炭储量,结合矿井瓦斯地质条件,得出该块段煤层资源储量。
Q气=Q煤×W
式中Q气—煤层气资源量(m3)
Q煤—煤层资源储量(t)
W—煤层气含量(m3/t)
则Q气=30821×15.2222
=469163m3
3、控制块段实抽煤层瓦斯量:
煤层瓦斯抽放量统计
采用单孔流量检测数据作为抽放量计算依据:
经计算得:
顺层抽放孔从2017年5月25日开始,到2017年7月22日止,11183运输巷共抽出瓦斯量为:
2017年5月25-28日抽放量:
0.83×60×24×3=358m3
2017年5月29-6月5日抽放量:
3.3859×60×24×8=39005m3
2017年6月12日抽放量:
3.426×60×24=4933m3
2017年6月13-19日抽放量:
4.6255×60×24×7=46525m3
2017年6月20-26日抽放量:
5.4477×60×24×7=54912m3
2017年6月27日-7月3日抽放量:
4.4823×60×24×8=51636m3
2017年7月4-10日抽放量:
3.0752×60×24×7=30998m3
2017年7月11日-17日抽放量:
3.1382×60×24×7=31633m3
2017年7月18日-22日抽放量:
3.0776×60×24×5=22158m3
穿层抽放孔从2017年8月24日开始,到2017年9月8日止,11183运输巷共抽出瓦斯量为:
2017年8月24-9月8日抽放量:
1.84×60×24×16=42393m3
截至2017年9月8日为止顺层与穿层钻孔累计瓦斯抽放量为:
Q抽=358+39005+……+42393=325028m3
瓦斯抽放量根据实际测定所得,数据真实有效。
4、煤层瓦斯抽放率计算
R=Q抽/Q煤×100%
=325028/469163×100%
=69.28%
试中
R:
瓦斯抽放率
Q抽:
已抽放瓦斯纯量m3.
Q煤:
煤层瓦斯总含量m3.
5、预抽时间差异系数按下式计算:
=26.3%
式中:
—预抽时间差异系数,%;
—预抽时间最长的钻孔抽采天数,57天;
—预抽时间最短的钻孔抽采天数,42天
本区域内煤层瓦斯地质简单,根据《煤矿抽采达标暂行规定》,预抽时间差异系数小于30%的区域划为一个评价单元。
本区域钻孔预抽时间基本一致,
为26.3%,小于30%,符合评价要求。
抽采后吨煤瓦斯含量计算:
Q残=(Q总-Q抽)÷V
Q残=(469163-325028)÷30821
=4.68m3/t
第四章区域措施效果检验及评价过程
为确保掘进过程中的安全,必须严格按照《防治煤与瓦斯突出规定》进行区域措施效果检验;根据11183运输巷实际,我们采用实测煤层残余瓦斯含量作为检验指标对区域防突效果进行了检验。
1)钻孔施工评价
11183运输巷区域防突措施采取穿层钻孔与顺层钻孔相结合的方式进行预抽,根据21个顺层钻孔与40个穿层钻孔成果资料上图分析,钻孔间距最大5.8m,最小4.3m;钻孔间距基本一致,符合设计要求,无预抽空白带,符合《防突规定》及相关规定.
2)抽放量评价
根据实际瓦斯抽放量为:
325028m3,抽放率为69.28%。
符合《防突规定》及相关规定。
3)、煤层残余瓦斯含量:
根据《防治煤与瓦斯突出规定》和黔安监煤矿[2016]12号文件要求,2017年8月29日-9月9日在11183运输巷里程55米布置4个区域防突措施效果检验孔,校检钻孔间距20-30米。
取芯测定煤层残余瓦斯含量。
实测煤层残余瓦斯含量分别为:
4.8194m3/t、4.8861m3/t、4.5816m3/t、4.8162m3/t。
具体见(11183运输巷掘进区域防突措施效果检验成果图)。
在施工检验钻孔钻进时,没有发现顶钻、卡钻及其他明显突出预兆。
符合《防治煤与瓦斯防突规定》规定。
效果检验钻孔参数表
孔号
方位(°)
倾角(°)
深度(m)
1
291
0
60.8
2
290
-26
19.76
3
290
30
38
4
219
43
63.08
第五章评价结论
一、最终评价结论
1、11183运输巷采用顺层与穿层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施,进行瓦斯抽放后,经计算煤层瓦斯含量由15.2222m³/t降为4.68m³/t,低于煤层瓦斯含量临界值8m³/t。
2、通过取芯实测残余瓦斯含量最大值为4.8861m3/t,且检验钻孔施工期间没有顶钻、卡钻及其他明显突出预兆。
以上数据充分证明11183运输巷第二循环(55-140m)掘进条带,巷道轮廓线上部20m、下部10m已消除了煤与瓦斯突出危险,确认无突出危险性,采取安全防护措施可以掘进65m,超前距离20米。
二、问题及建议
1、11183运输巷在掘进过程中,要加强通风及瓦斯管理。
2、11183运输巷在掘进过程中必须认真执行局部“四位一体”综合防突措施,加强突出危险性预测预报,如预测数据超指标,必须严格执行局部防突措施。
3、加强允掘进尺管理,通防部门编制并下发业务联系通知单,严禁超越红线施工。
附件:
1、11183运输巷工作面顺层抽放钻孔成果图
2、11183运输巷工作面穿层抽放钻孔成果布置图
3、11183运输巷工作面第二循环区域校检实测煤层瓦斯含量单
4、11183运输巷工作面本煤层单孔流量检测表
5、11183运输巷工作面效果检验钻孔设计图
6、11183运输巷工作面区域防突措施效果检验钻孔成果图
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